天东90井排水采气效果分析

来源 :2006复杂气藏开发技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wind1120
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天东90井为沙坪场气田石炭系气藏的一口开发井,位于沙坪场构造4、5高点的鞍部.该井从2月9日投入生产,至25日产出地层水,仅有17天无水生产时间,产水后水量上升迅猛,多次采取压产控水措施,但效果不明显,后因产水量大、气田水处理困难且影响到沙坪场气田脱水装置的正常运行而关井.气井出水后,根据储层分析和出水特征看,该井表现为比较典型的裂缝水窜,且所产地层水主要来自下部产层井段,故采取尾管封堵石炭系下段产水层,射开上部产层段产气的堵水采气措施,由于上部产层段酸后排液不畅,堵水作业并未达预期目的;经地质分析和生产证实,该井与邻井间储层横向可比性好,井间干扰现象明显,特别是与天东30井方向的连通性能很好,一旦水体浸入气藏储量、产能高的主力开发区块,将严重影响气藏的开发效益.为保护沙坪场石炭系气藏储量和附近气井产能,又采取重新补孔射开原产水层段,以此加大该井的排水力度,最终因作业施工时压井液密度选择过大、压井液漏失以及排液期间控制针阀开度,造成井底激动,使其油压降低,导致排液不顺;后来又经过连续油管注液氮气举、环空注液氮气举、解堵酸化和车载气举等排水采气工艺措施,均未复活该井.后利用高压气源实施连续气举,虽排液量相对稳定,但高压气举管线受冬季气温影响,易出现水合物堵塞,不能保证连续气举,通过现场不断摸索,气源井以16×104m3/d生产,管线能正常运行.因此经简单技改后,采取提高气源井产量,使气流温度高于水合物形成温度,以此来确保天东90井连续气举,此方法虽解决了冬季管线冻堵问题,但从保护高压气源井能量角度考虑,并不可取.本文针对该井的出水特征及储渗类型,分析气井产地层水的原因在于井底构造位置相对较低,产层段下部裂缝发育,生产压差相对较大,并就历次排水采气效果进行了深入的分析和探讨,同时针对该井目前的生产存在问题--冬季管线冻堵问题提出措施建议,供决策层参考.
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