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中国石油化工股份有限公司金陵分公司Ⅰ\Ⅲ催化装置烟气脱硫系统引进美国BELCO公司EDV工艺,是将含催化剂的浆液先经过絮凝澄清器,提高浆液含固量后,再以过滤箱进行固液分离,澄清器的上清液,经氧化罐氧化后排放。该工艺存在设备占地面积大、属间歇性生产,易腐蚀,氧化不彻底,分离后的水质COD波动大,而且由于催化烟气所含粉尘颗粒较细,澄清器沉淀效果较差,含水率较高的浓浆由澄清器排至过滤箱,浓浆含水率高达99%以上,处理工作量大,废渣静止自然干化,人工掏渣,装袋外运,工作环境恶劣,针对催化裂化装置脱硫脱硝系统排放的含废催化剂泥水过滤效果差,含水率高,数量大,高含盐污水SS超标的现状,开发了“络合强化混凝与叠式挤压脱水相结合”的工艺,通过实验室和现场试验,筛选出效果优良的络合剂和絮凝剂以及加入量。