解除凝析气藏反凝析堵塞和反渗汲水锁的长岩芯模拟研究

来源 :2009年油气藏地质及开发工程国家重点实验室第五次国际学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yy13720
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针对反凝析积液和水锁严重影响凝析气井产能的问题,基于室内实验及数值模拟,研究了注入干气及N2驱替,用干气及N2吞吐解除反凝析及水锁的机理及效果。利用RUSKA长岩心驱替实验设备,使用2个回压阀动态建立反凝析油饱和度,完成注干气及N2驱替、注干气及N2吞吐,测试了不同气体的驱替及吞吐对改善岩芯渗透率及驱替效果的影响。同时通过数值模拟计算对单井注气吞吐后解除近井地带反凝析油污染的情况进行敏感性分析。研究表明,注入干气驱替效果优于N2;干气和N2吞吐对解除反凝析和水锁有一定效果,但凝析油采收率不高。模拟结果显示注干气吞吐对解除近井地带的反凝析油污染能起到一定的效果,可强化凝析气井的开采。
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