炼制工场之去丁烷塔顶腐触防治研究

来源 :海峡两岸材料腐蚀与防护研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fghngfhfg
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
该研究主要在探讨某炼制工场去丁烷塔塔培顶系统空氟冷却器E-1时常破损之因及其防治方法。一般而言,分馏塔顶系统可能产生腐蚀的原因,包括盐酸腐蚀、盐类沉积腐蚀(Underdepositcorrosion)、湿式硫化氢腐蚀及冲蚀等问题,而宝际破损的原因则因进料油成份不同而有所差异。在该研究的案例中,其破捐原因虽属极为常见的酸性腐蚀,但其腐蚀源却是文献上较少提及的有机酸。造成此问题的主要原因是进料油中夹带过多的醋酸,促使塔顶系统pH值偏低(pH~4,0)引起酸性腐蚀,期间虽添加中和胺控制系统之pH值,但因未考量防蚀剂于轻质油料中的溶解度,以致系统不仅因防蚀剂中有效成份沉淀而生成黑色凝物使得熟交换管堵塞外.更因防蚀剂分散不均无法全面保护管壁,而导致热交换管再度破捐。针封此问题,可采取之防治封策,除可添加适量中和胺控制系统之pH值于6.5~7.5之间,并就轻质油料中熔解度之考量选择适当的防蚀剂外,更可于塔顶系统实施水洗作业,将可使腐蚀问题降至最低。
其他文献
建立40 m3/d电镀镍漂洗水膜法闭路循环回收系统,采用二级反渗透膜(RO)分离技术对电镀镍漂洗废水浓缩100倍以上,39.6m3/d透过液回用到电镀生产线作为漂洗水用,浓缩液中的Ni2+达到20g/L以上,直接回到镀槽.从2004年7月到2007年6月,共运行了3年,整个系统运行良好。通过回用水和回收镍等资源,实现了镀镍漂洗废水闭路循环,产生较显著的经济、社会和环境效益。
会议
会议
会议
会议
会议
该文采用浸泡试验和盐雾实验方法研究了稀土元素种类(四种:La,Ce、Sm及Er〕稀土元素加入量以及不同的腐蚀介质(10℅的HCl、HSO、HNO、FeCl及5℅NaCl水溶液〕等因素对电刷镀镍基镀层Ni-Cu-P耐腐蚀性能的影响,浸泡试验结果表明,La改善了Ni-Cu-P镀层在HCl中的耐蚀性;Ce则改善了Ni-Cu-p镀层在HSO及HNO熔液中的耐蚀性;盐雾试验结果表明稀土La、Ce改善了Ni-
SITES:AMCe)的磨耗性(wesr resistance)比传统铅合金优异,这是因为添加的陶瓷强化相在磨耗过程中提供阻挡的效果。一般来说,硬的材料其抗磨耗性较佳,对痈醚芯恐荚谔教植煌毙却淼奈龀鲇不梁辖?024及其复合材料在盐水中的腐蚀磨耗行为,同时为了解腐蚀环境对磨耗造成的影响,相同的试验也将在蒸馏水中进行,以兹比较。实验结果显示,AA2024和2024AMQ在盐水中的腐蚀磨耗行为
利用锥形试样,离子束增强沉积(IBED)银实现银与试样表面接触,并通过慢应变速率拉伸(SSRT)加载,确定TI6Al4V合金固体银致脆裂纹萌生应力、萌生应变、萌生寿命和裂纹扩展临界应力强度因子的方法,将分形维数的概念应用于描述钛合金银脆断口微观特征,并由此出发分析致脆金属原子的输运机制,从而较好地修正了前人在估算致脆金属原子表面自扩散系数方法上的错误。
该文系研究Ni元素及不同模拟后热影响区(HAZ)组织对2205双相不锈钢孔蚀性持之影响。结果发现:在研究成分范围内,不同Ni含量封于底材电化学极化曲线之影响不大,其E和EPP均在1100--1200mV之间。然而不同冷速之Gleeble模拟HAZ组织,其极化曲线不但阳极电流密度增加,E及E下降,钝区域缩小,且循环扫描后有明显滞现象,用示经过不同冷欲时间之热履压,己破坏2205双相不锈钢抗孔蚀能力,