沁北电厂机组启动脱硝全负荷投运的探索与实践

来源 :燃煤电厂灵活性改造及深度调峰技术交流研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zeroii
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目前火力发电厂均安装有烟气脱硝系统,烟气脱硝中的催化剂活性反应温度区间一般为320-420℃,机组启动期间,发电机并网前,脱硝反应器入口温度无法达到催化剂活性反应要求最低温度,导致机组在并网后长时间NOx排放超标.为满足机组正常启动过程中脱硝烟气系统全负荷达标排放,沁北电厂锅炉专业对600MW、1000MW锅炉管屏布置、设备结构、运行方式以及机组启动过程中影响脱硝催化剂入口温升速度的各种因素进行了深入分析,结合历次机组启动参数的变化情况,确定了脱硝全负荷投运方案,达到了预期的效果,实现了机组启动过程中发电机并网后脱硝系统全负荷投运,值得同类型火电机组推广及应用.
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