地铁弹簧制动筒体铸造缺陷的消除与铸造工艺的优化

来源 :第17届河北省铸造年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:RIshan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文通过对地铁弹簧制动筒体开发试制、批量生产过程中间存在的铸造缺陷(针孔、缩松、渣孔)和工艺不足进行了研究与探讨,并经过实践改进,提高了筒体工艺的稳定性,确保了产品质量. 渣孔、针孔和缩松是铝合金铸件常见的质量缺陷,几铸造缺陷共有伴生性。一般而言,其产生的原因主要以下几个:一是模具排气不畅通,致使产品局部存在憋气现象,凝固速度减慢;二是补缩通道建立不完善,没有完全起到顺序凝固的作用,造成产品个别部位补缩不足,致使冒口根部出现缩松;三是浇注系统设计有一定缺陷,没有起到集渣作用,甚至在浇注时铝液撞击翻滚现象,形成二次渣问题;四是铝液熔炼质量不高,精炼不到位,含气量偏高,存在氧化夹渣现象。 根据铝合金铸件的特性,结合弹簧制动筒体产品外形的特点,在模具上添加定量包,避免人工操作误差引发的产品质量问题,浇包容量大于毛坯加冒口的重量之和。产品中芯顶部加设排气。进一步增强冒口的补缩能力。加强对铝水质量的检控。设备倾转速度的调整。通过上述措施以起到排气、补缩、集渣的综合作用。 一是在冒口处增加隔热层,减少冒口处热量损失。即使用耐火材料充填模具隔热层,使明冒口中的铝液比没有采用隔热层时延长30%的凝固时间,进一步建立顺序凝固的温度梯次,加强对原缺陷部位的补缩时间和铝液供给,补缩效果大大增强。经验证,产品成品率稳定到90%以上。 二是对定量包增加保温措施。在量产中,由于铝水转移过程热量损失造成铝水浇铸时温度偏低,只能通过原铝水适当提温来解决,成品率不易保证。经过反复研究和思考,提出了工艺完善措施。对定量包增加约lOmm隔热层,填充保温材料--硅酸铝纤维,再把间隙顶部焊接起来,解决了铝水大部分的热量损失,同时也省去了铝水频繁提温带来的电耗成本。
其他文献
中国画的“法”事实上是一个超越了单纯技巧层面的综合性范畴。自从谢赫提出“六法”以来,法就成为了中国画的基石,所有时代的绘画理论没有绕过法而建立的。中国画论 The “
[目的]合理灌溉是设施生产控制N20和NO排放,提高氮肥利用率的有效措施.研究不同灌水下限设施土壤N20和NO排放动态与土壤水分、无机氮和可溶性有机氮关系,分析N20和NO排放特征
IntroductionrnEnding poverty in all its forms everywhere is the first Sustainable Development Goal (SDG) of the United Nations (2021a). Progress towards this go
期刊
本文论述了薄带连铸技术的新优势以及目前国内外一些薄带连铸技术产业进程中所存在的一些问题如铸带表面缺陷和带形偏差的影响因素及其相互关系.最后阐明了其存在还是有一定
会议
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
定向凝固技术可使材料凝固组织按照特定的方向排列获得"定向及单晶组织结构",从而大大改善材料的力学和物理性能.本文首先综述了定向凝固技术的发展背景、定义、原理及特点,
目前我国有近1/3的成年人血脂偏高,很多都是吃出来的,不吃一点含淀粉食物,而空腹食用大量鱼类、肉类等富含优质蛋白质的食物,不仅于胃肠无益,而且其中的蛋白质会被浪费。蛋白
新型蜡件粘结剂是由162回收蜡和煤油,按一定比例熬煮制成.本文分别研究了新型蜡件粘结剂的原料选用、配比、制作方法和拼合蜡件的使用效果.通过与502胶水和凡士林进行对比试
会议
针对AS-156产品铸件结构,分析了内漏缺陷产生的原因,即盲孔内涂壳不紧实,内部存在孔洞.采用灌面层浆的工艺,保证制壳时盲孔内涂壳紧实,无孔洞,有效解决了该铸件内漏的问题.
上周A股市场可以说是频频遭遇利空,上证指数周一至周四连跌四天,一周共下跌304点。10、30、60日乃至半年线均宣告失守。市场的大幅调整,也引发了分析人士对未来走势的分歧,中