固溶处理过程中铸造Al-Si-Cu-Mg合金析出相的溶解和固溶强化

来源 :2004中国铸造活动周 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yang980060
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文通过对固溶处理过程中铸造Al-Si-Cu-Mg合金析出相溶解过程的观察,发现在固溶处理初期,组织中φ相的数量逐渐减少,但在(FeMn)<,3>SiAl<,12>相中还有一定的Cu含量;而固溶后期,富铁相中的Cu含量也有明显降低,且难溶的Al<,3>Ti针状相也发生了钝化,但部分Q相尚存在.随着固溶时间的延长,合金基体中Cu和Mg的含量逐渐增多,且富Mn和富Ti相也在合金基体中略有溶解.由于固溶处理后合金基体中Mg和Mn原子数量较少,且Si原子的固溶强化作用基本忽略,合金的固溶强化作用主要来源于富Cu相的溶解.在Al-Si-Cu-Mg固溶处理过程中,合金力学性能的提高主要来源于共晶硅相形貌的球化、析出相的溶解引起的固溶强化及组织的均匀化.
其他文献
含有微处理器的智能仪器仪表具有数据处理、数据显示及自校、自检、自补偿等功能,现场总线技术又将智能仪器的通信技术带入局部网络阶段.该文着重介绍了智能仪器仪表的原理、特点及其在型砂性能检测中的应用.
本文采用自制冲击落锤装置,系统研究了在高应力状态下冲击功、碳锰含量及变质处理对高锰钢加工硬化规律的影响.结果表明,对于给定成分的高锰钢,在50J/cm2左右冲击功的情况下,冲击次数再多也无法达到其最佳的加工硬化效果,只有当冲击功大于100J/cm2时,才能发挥出最佳的加工硬化效果.并且锰含量的降低、碳含量的升高及变质处理均有利于加工硬化能力的提高.
抛喷丸清理技术与设备缘自铸造行业,本文回顾及总结了五十年来抛喷丸清理技术与设备在我国的发展情况,分析和预测了发展方向和趋势.
本文简要介绍了原KW线和砂处理系统存在的主要问题与改进措施,重点介绍了HWS静压造型线和ERICH混砂系统的工艺流程设计、设备性能及布置特点,总结了本次技术改造的设计与安装经验,并对改造后的经济效益及社会效益进行了简要说明,对大型铸造车间技术改造具有一定的参考价值.
从国有大型汽车零部件生产企业制造过程的生产、质量数字化管理基础案例入手,分析了旧的质量管理基础及由此引起的诸如生产管理与质量管理的矛盾;工检对抗情绪;以处罚为主的负激励对员工积极性的影响等弊病.指出质量管理的重点必须从管废品转向管合格品;阐述了下道工序是用户的机理;提出了新的质量管理基础以及利用国企员工现行的岗位工资结构,巧妙地实现"绩效薪酬制"的行之有效的方法.
钨白口铸铁成本低,但共晶碳化物呈连续网状分布,脆性大,在承受冲击载荷的工况下使用易断裂,使用范围受到严格限制.通过研究Ce、K、Na复合变质处理对其组织和性能的影响,提出了评价碳化物变质效果的圆度概念.变质处理后,钨合金白口铸铁的共晶碳化物形态发生了显著变化,在常规热处理条件下,共晶碳化物变成了团球状.由于共晶碳化物形态的改善,钨合金白口铸铁的机械性能,尤其是冲击韧性大幅度提高.随着韧性的提高,铸
浇包中原铁水的一次夹渣及铁水在浇注系统中紊流产生的二次夹渣是排气壳铸件顶面产生夹渣的主要原因.合理设计陶瓷过滤片能有效过滤原铁水的一次夹渣,减少铁水在浇注系统中的紊流程度,消除二次夹渣,减少铸件夹渣缺陷效果显著.
铸造凝固模拟作为一个优化铸造设计和工艺的手段,为我们减少了开发试制的次数和提高产品质量.本文通过使用模拟软件分析、预防并解决铸造生产过程中产生的缺陷,经实际验证,在实际生产中得到了较好的应用.
本文根据热力学、凝固原理等理论,建立了球墨铸铁凝固过程中热传递、溶质传递和石墨球、奥氏体的形核、生长进行模拟,以能量最小原理为基础,考虑体积自由能和界面能的定量影响,建立了晶粒生长概率模型.根据所建立的模型,采用了Microsoft Visual C++6.0开发平台开发了相应的三维模拟计算程序和二维动态显示程序.
在汽车铸件生产中使用泡沫陶瓷过滤片,其铸造工艺方便,花费不大,是提高铸件质量有效、可行、简便的方法.泡沫陶瓷过滤片对金属液只有极小的阻抗作用,且对金属液中的杂质有很强的过滤作用,泡沫陶瓷过滤片以低廉的价格,上乘的质量用来过滤金属液杂质,可以提高铸件的质量,降低废品率,取得更光洁的铸件表面,更能提高铸件的机械性能,可以有效去除各种夹杂类缺陷,改善了铸件的加工性能,从而为企业获得更多的经济效益,这已在