G83区C4+5、C6油藏见水原因分析及治理对策研究

来源 :第十三届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hzh19780101
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本文通过对研究区油藏油井见水规律,分析含水上升的主控因素,并制定相关的技术对策,对提高油藏开发水平,提高油藏采收率,同时深化超低渗透油藏见水规律及特征认识,丰富致密油藏的开发经验具有重大现实意义.
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随着油田常规注水开发时间的延长,水驱前缘逐步推进,水驱优势通道水洗程度增加,油井见注入水,油井含水上升速度加快,油藏控水稳油难度大.2016年开始在杨Y油藏开展微球驱试验,封堵水驱优势通道,促使液流转向,扩大注入水的波及体积,从而驱替非水驱优势通道内的剩余油,取得了一定的效果.
微生物活化水改善水驱技术可有效利用采出水资源,利用微生物代谢产生生物表活剂、生物聚合物、生物气、有机酸等,提高洗油效率、调剖、乳化原油等作用,新Y油藏目前开发进入高含水、高采出程度开发阶段,通过试验微生物活化水驱改善探索提高该类油藏的开发效果,本文重点通过试验区的选取、过程管理、效果评价方面对前期的实施情况作了详细的分析和评价.
随着对JY油田长82油层组储层砂体展布的进一步了解,发现JY油田长82油藏东西部储层物性存在一定差异.本次将通过孔隙度、渗透率、含油饱和度等宏观特征进行对比分析,同时在铸体薄片、扫描电镜、压汞曲线特征微观分析的基础上,明确JY油田东西部长82储层物性特征,为油田开发提供基础资料.
通过分析胡尖山油田侏罗系油藏微生物驱油实验效果,发现大渗流通道减少了菌种在地层中滞留时间,降低了驱油效果.为了延长微生物驱油有效期,提高增油效果,进行了弱冻胶调堵与微生物驱油相结合的复合调驱技术.筛选出配伍性良好的聚丙烯酰胺冻胶及有机铬/有机醛交联剂,优化注入工艺参数,并开展矿场实验研究.实验结果表明,优化后的复合调驱技术可以有效延长菌种在地层滞留时间,平均有效期由124天延长至322天,为低渗透
安83致密油水平井自2013年规模开发以来,含水70%以下的油井结蜡现象日益凸显,结蜡厚,周期短,常用的化学清防蜡为主、热洗清蜡为辅方式不能有效延长结蜡周期,热洗扫线频繁.为此2016年开展了致密油清防蜡技术研究与应用,明确结蜡机理及影响因素,研发出相比于普通清蜡剂溶蜡更高效的新型CX-5清蜡剂以及具有40%以上防蜡率的CQE-10防蜡剂,并提出针对性的现场治理对策,取得一定认识.
胡尖山油田H154长4+5油藏经过十多年注水开发,已进入中高含水期,含水上升、水驱不均、见水井逐年增多,采收率低等开发矛盾日益凸显,后期稳定生产难度很大,因此怎么提高最终采收率显得尤为重要.本文通过深化地质再认识,借助三维地质建模和数值模拟对剩余油分布规律进行评价;综合剩余油分布特征及水驱开发规律,对该区实施加密调整试验,取得良好效果,为研究区下步整体加密调整部署提供技术借鉴,对胡尖山油田注水开发
姬塬油田G271长X油藏2010-2011年规模建产,采用菱形反九点井网开发,随着开发程度的不断深入,地层压力低、含水上升的问题日益凸显,油藏稳产面临着极为严峻的挑战.本文在深入分析油藏储层特征的基础上,借鉴油藏精细描述和剩余油测试、岩心观察结果,分析总结了长X油藏的压力、含水、递减及见效等开发特征,通过精细注水调整、强化水驱治理、井网加密和高含水井治理等措施,使油藏开发形势好转.
新安边油田安83区长7致密油水平井以"长水平段+大井距"投产,初期产能高,但自然能量开发递减大.2014年起通过开展注水吞吐采油试验,隔井距吞吐取得初步效果,为探索合理能量补充方式提供一定的思路.本文简要介绍注水吞吐采油原理和步骤,结合该区注水吞吐现状,对注水吞吐井、自然能量开发井递减做以对比,分析效益增油可行性,提出下步吞吐建议.
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