【摘 要】
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针对目前泥页岩微裂缝模拟方法较多,但都存在着一定局限性,且不能真实模拟高温高压下泥岩与钻井液接触后水化分散过程的难题.在对常用模拟方法进行分析的基础上,采用干法钻取地层岩心以获得标准岩心柱,对岩心柱进行造缝及特殊处理后可模拟宽度为10~100μm的微裂缝;将岩心柱放入夹持器中,与动态失水仪相连,可形成一套泥岩微裂缝封堵能力评价装置.室内实验表明,该微裂缝模拟方法有精度高、重复性好等优点.研究结果表
【机 构】
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中国石油集团大庆钻探工程公司钻井工程技术研究院
【出 处】
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2016年度全国钻井液完井液技术交流研讨会
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针对目前泥页岩微裂缝模拟方法较多,但都存在着一定局限性,且不能真实模拟高温高压下泥岩与钻井液接触后水化分散过程的难题.在对常用模拟方法进行分析的基础上,采用干法钻取地层岩心以获得标准岩心柱,对岩心柱进行造缝及特殊处理后可模拟宽度为10~100μm的微裂缝;将岩心柱放入夹持器中,与动态失水仪相连,可形成一套泥岩微裂缝封堵能力评价装置.室内实验表明,该微裂缝模拟方法有精度高、重复性好等优点.研究结果表明,该方法及评价装置能够模拟井底条件下封堵剂对裂缝地层的封堵情况,能够对微裂缝封堵机理进行深入研究,为封堵材料优选及钻井液研发提供可靠的实验方法和数据支撑.
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文章针对福山油田钻井过程中的井壁坍塌问题,开展了泥页岩成分、泥页岩水化膨胀性、水化分散性及泥页岩强度影响评价研究,明确了影响泥页岩化学失稳主要原因,提出了稳定井壁对钻井液性能要求.并结合福山油田地温梯度高的特点,通过对不同钻井液的抗温能力、岩石强度弱化和抑制性评价等室内研究,优选了具有抗高温、强抑制性的复合有机盐钻井液,现场应用表明,复合有机盐钻井液体系在稳定井壁、改善井眼质量同时有效降低了钻井液
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