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会议论文
中磷铁水冶炼低磷钢的工艺研究
中磷铁水冶炼低磷钢的工艺研究
来源 :2011中南·泛珠三角十一省(区)炼钢连铸学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenke
【摘 要】
:
介绍了在无铁水预脱磷条件下,采用中磷铁水冶炼低磷钢的转炉冶炼方法。通过对转炉的装料、供氧、吹炼、造渣、终点控制等工艺研究,在保证深脱磷的同时达到少渣量、较高终点[C]和较低的渣中FeO、TFe的最佳冶金效果,降低了消耗、提高了钢水质量。
【作 者】
:
蒋世川
周江
陈坤
【机 构】
:
攀钢集团成都钢钒有限公司技术质量部,四川 成都 610303 攀钢集团成都钢钒有限公司转炉炼钢厂,
【出 处】
:
2011中南·泛珠三角十一省(区)炼钢连铸学术年会
【发表日期】
:
2011年5期
【关键词】
:
无铁水预脱磷
中磷铁水
低磷钢
低能耗
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介绍了在无铁水预脱磷条件下,采用中磷铁水冶炼低磷钢的转炉冶炼方法。通过对转炉的装料、供氧、吹炼、造渣、终点控制等工艺研究,在保证深脱磷的同时达到少渣量、较高终点[C]和较低的渣中FeO、TFe的最佳冶金效果,降低了消耗、提高了钢水质量。
其他文献
板坯表面纵裂的原因及控制措施
简述了九江炼钢厂板坯表面纵裂产生的主要因素和各种因素间的相互作用,同时结合现场生产情况,从钢水质量、保护渣、水口浸入深度、结晶器、保护浇注、一次冷却、二次冷却、拉速等方面进行了分析。分析认为:生产断面规格210mm×1 700mm的Q235B板坯时需全程保护浇注;钢水w([Mn])/w[S]≥25,同时碳含量尽量避开包晶区;采用性能合适的保护渣、保护渣液渣层厚度控制在10~15mm,渣耗稳定在0.
会议
板坯连铸
表面质量
纵裂纹
技术分析
防控措施
转炉冶炼保碳去磷工艺分析
为了解决转炉冶炼品种钢去磷、保碳、提温三者难以同时实现的问题,在生产过程中不断优化工艺,取得了良好的效果:留碳命中率高,磷的控制稳定,使品种钢冶炼终点合格率从原来的50%提高到84%,出钢[C]由0.08%提高到0.12%个以上,熔池终点[O]可由约500×10-6降至(100~300)×10-6左右(根据出钢过程采用定氧枪往炉内测钢水氧性)。
会议
转炉
品种钢
冶炼控制
去磷工艺
保碳工艺
35t氧气顶吹转炉留渣操作工艺实践
主要从转炉冶炼操作、脱磷效果、钢铁料消耗等方面,比较了留渣操作工艺与单渣操作工艺的效果。实践表明。采用留渣法可以明显降低钢铁料消耗,节省石灰,达到降低成本的目的。
会议
氧气顶吹转炉
冶炼留渣
留渣法
脱磷效果
钢铁料消耗
降低LF炉电极消耗的实践
分析了萍钢公司第三炼钢厂LF炉电极损耗高的原因,指出主要是电极质量和操作不当两方面原因造成的。同时介绍萍钢采取一系列措施,降低了电极消耗的生产实践。
会议
LF炉
电极消耗
电极质量
改进措施
九江炼钢厂铁水“一罐到底’’的生产实践
九江炼钢厂通过加强生产协调、优化冶炼工艺和提高操作技能等措施成功地实施了铁水“一罐到底”新工艺,稳定了消耗和成本,减少了炉前烟尘污染,改善了炼钢炉前的环保状况,取得了较为理想的社会效益。
会议
炼铁高炉
炼钢转炉
铁水罐
扒渣脱硫
控制措施
铁水损耗
结晶器保护渣的性能优化及使用实践
保护渣在板坯连铸过程中有两大功能:一是稳定连铸生产,二是提高铸坯的表面和皮下质量,通过保护渣性能的优化和使用过程操作的优化,大大提高了坯壳在结晶器内的润滑和坯壳厚度的均匀性,大大降低了板坯生产中的粘结停拉矫,大大降低了板坯纵向裂纹和废品量。
会议
保护渣
性能优化
操作优化
纵向裂纹
板坯连铸
溅渣护炉工艺实践
本文主要结合溅渣护炉机理,介绍了萍乡炼钢厂35t转炉溅渣护炉的实施过程,总结其存在的问题和取得的效果。
会议
转炉溅渣护炉
过程控制
作业率
低能耗
方坯连铸机冷却工艺优化实践
萍乡炼钢厂4#连铸机主要生产碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金结构钢、焊条钢等。通过优化冷却工艺制度,对结晶器水流量、水压、二次冷却水比水量、三段二冷水水量比例和喷嘴型号进行调整,铸坯内外部质量得到了有效改善,铸坯收得率明显提升。
会议
方坯连铸
铸坯质量
冷却技术
工艺优化
35t氧气转炉提升终点碳含量控制措施
萍钢35t氧气转炉的纯供氧时间大约为9-10min,要在这短短的10min里完成造渣,脱磷、去硫、升温等基本任务,还要保证终点碳含量,必须注意冶炼过程各个细小环节,精心操作以完成各项经济技术指标。简要概述了恶化钢水质量、侵蚀转炉炉衬等终点碳含量低所带来的影响,并对提高终点碳含量的措施从装入制度、供氧制度、造渣制度以及温度控制等方面系统加以阐述。通过各项工艺措施的实施,萍乡炼钢厂在目前的原材料条件下
会议
35t氧气转炉
转炉终点成分
碳含量
控制措施
攀成钢油套管钢冶炼工艺技术研究
介绍了攀成钢在铁水、废钢等原料条件较差的情况下,结合油套管钢特别是抗腐蚀系列油套管钢的内在质量要求,对电炉、转炉吹炼工艺,精炼工艺及连铸工艺进行研究和工艺实践。形成相关冶炼工艺专利技术和各工序的工艺控制参数;按此方法生产了抗腐蚀系列油套管钢近2万吨,化学成分均匀、控制精准,有害元素(P、S)、非金属夹杂和气体含量均处于较低水平,产品性能完全满足用户特殊要求。
会议
油套管钢
抗腐蚀性
冶炼工艺
工艺专利技术
控制参数
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