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为了研究进气道的低速稳态、动态气动特性,研制了一套基于引射装置的进气道试验系统,在FD-09风洞开展了进气道试验技术研究.利用某飞机进气道模型进行的校核试验结果表明:整套引射系统设计比较成功,在试验调压范围内系统是安全的;在不同试验工况下,该进气道模型在FD-09风洞试验结果与其他风洞试验数据重复性很好,表明FD-09风洞进气道试验系统的可靠与试验数据的可信;重复性试验结果表明流量系数、总压恢复系数、畸变指数等参数的测量精度均达到了设计指标.