西峰油田董志区长8油藏氮气驱先导试验

来源 :中国石油学会石油工程专业委员会2016注气提高采收率技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong530
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氮气驱油技术是国内外提高采收率技术研究的热点之一.长庆油田西峰董志区在长期的注水开发过程中,出现了诸如注水压力高、水驱驱替系统难以建立;侧向井能量保持水平低,产量递减幅度大;主向井存在裂缝水淹特征,侧向井存在孔隙性见水特征等开发矛盾,造成采油速度较慢,采收率较低.前期通过开展注采调整、堵水调剖等常规措施,效果不明显.为了探索氮气驱提高采收率技术在低渗透油田的适应性,尝试补充地层能量的新方式,在西峰油田董志区开展了2个井组氮气驱先导试验.初步认为,注氮气驱比水驱更容易进入微小裂缝或者孔隙,扩大波及系数,氮气驱可以有效补充低渗透油田地层能量,改善平面水驱不均的矛盾,具有一定的增油降水作用,在低渗透油田现场试验中展现出一定的适应性和应用前景.
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冀东油田中低渗断块油藏,储层物性较差,部分油藏注入压力高,注水困难,地层能量得不到有效补充,导致多数油井产量低,水驱开发效果差.通过驱替方式转换研究,利用CO2驱代替水驱,降低注入压力,实现有效注入,解决了低渗透储层能量难以补充问题.本文通过实验分析,对冀东油田中深层油藏CO2混相注气的可行性,进行了研究,结果表明:CO2驱技术在中深层油藏有较好的适应性,气驱过程中能够形成混相或近混相.建立了柳北
点火是决定火烧油层成败的关键因素,点火过程中,首先是低温氧化形成结焦带,在结焦带燃烧以后,完成点火.其中低温氧化阶段起着很重要作用,而点火过程中空气的注入速度决定着低温氧化反应能否成功进行.目前国内外重点研究油层点燃后注气速度对火烧燃烧前缘稳定推进的影响,而对火驱点火过程中注气速度界限没有明确的规定.当注入空气速率过小时,提供的注气量不能满足低温氧化所需的氧气含量,故低温氧化不能顺利进行;而当注入
注空气低温催化氧化采油技术是一项高效、低成本的提高稠油采收率新技术.该技术是在稠油热采过程中,注入空气和具有氧化与裂解双功能的油溶性催化剂,催化加速稠油低温氧化裂解反应,在油层就地生成N2或烟道气,促进稠油氧化裂解改质,保障采油全过程的安全.适应性研究表明,该技术可在较宽的温度和压力范围内实现普通稠油、特稠油和超稠油的低温氧化裂解反应,氧化后稠油中轻组分含量和表面活性物质增加,胶质含量降低.辽河油
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根据火烧油层状态对地下燃烧情况进行控制和调整尤为重要,但需要根据火烧特点借助油藏监测手段获取地下信息.在辽河油田杜66块火烧油层的先导试验中,研发了火烧油层油藏监测多项新技术,其中包括利用震源机制微地震监测火烧前缘分布技术、利用温感示踪剂监测燃烧区域温度范围技术、采油井产液剖面环空测试技术等,并得到了实际应用,为火烧油层调控提供技术支持.
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沈阳油田潜山油藏地质储量约1.426×108t,多为裂缝性油藏,采取注水开发方式,存在动用程度低,注水开发难以实现有效动用等问题.针对开发中存在的主要矛盾和问题,通过对国内外非烃类气驱的研究,优选了沈625、静北潜山油藏,开展了空气驱采油的室内实验,分析潜山油藏空气驱采油机理,效果预测,并进行了现场试验,取得了显著效果,进而逐渐将试验区扩大到沈257潜山和东胜堡等潜山.根据油藏特点,分别进行了氮气
传统的固、液介质高温调剖技术虽在超稠油生产中已得到广泛应用,但其在解决地层压力低,油藏动用剖面调整等方面仍有较大局限性,而采用二氧化碳作为气相调剖介质,相比于传统调剖技术,具有增大蒸汽波及体积、降低原油黏度、提高洗油效率、抑制汽窜条带等综合性优势,本次研究将二氧化碳调剖技术与油层厚度、地层压力等多项开发地质条件相结合,从增产机理分析入手进行研究,并确定现场实施界限,从而更好地应用于超稠油开发.
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