水汽氢电导超标原因分析与解决方案

来源 :2015电力行业化学检测技术及中心化验室建设论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ahua501
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南京华润热电有限公司总装机容量为66万千瓦,年发电能力约40亿千瓦时,同时还向雨花经济开发区部分企业集中供热,2013年发现向火车南站新增供热项目供热的机组水汽系统氢电导明显上升,直至超标.通过对热力系统水汽查定,发现水处理出水TOC(总有机碳)含量偏高,经过对不同去除有机物设备调研,结合现场生产实际情况,确定了处理方案.
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