低煤阶煤岩力学模型修正与现场应用研究

来源 :2016年全国天然气学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaoxiaoDang
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  常规油气测井解释模型不适用于低煤阶煤储层,综合解释的杨氏模量、泊松比、地层破裂压力等参数严重失真,普遍比真实值高出40%以上,测井解释力学模型亟待修正.本文对东北地区6大煤矿90余块低煤阶煤岩样品开展了三大类力学实验测试分析,实验结果表明,低煤阶煤岩物性非均质性较强,垂直层理方向上煤岩力学参数普遍大于平行层理方向上,杨氏模量垂直层理方向上比平行层理方向上大23%-33%,泊松比大11%-17%,抗压强度大25%-28%;煤岩静态杨氏模量与动态杨氏模量呈指数关系(),静态泊松比与动态泊松比也满足指数关系().基于实验测试结果、测井数据、现场施工数据及黄氏模型,修正了有效应力系数、构造应力系数、最大最小主水力应力及破裂压力、坍塌压力等参数计算模型.以二连盆地为例,IV-2煤层有效应力系数,构造应力系数,,力学模型修正后煤岩泊松比0.27-0.31,杨氏模量1600-2963MPa,煤层破裂压力5.6-7.2MPa,研究结果有效指导了JG区块第一口低浓度胍胶压裂新技术试验井钻完井及储层改造现场施工,数据误差率仅10.14%左右.
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