3D打印增材制造蜡模技术在复杂薄壁构件石膏型真空增压生产中的应用

来源 :中国机械工程学会铸造分会铸件质量控制及检测技术委员会第十一届学术年会暨天津市第十届铸造学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cats2106
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
3D打印增材制造蜡模技术和石膏型真空增压技术相融合是"3D打印"+"传统制造"解决高端复杂薄壁构件的一种新生产手段.采用蜡粉3D打印的蜡模具有熔点低、收缩小、表面光洁、变形量小等特点,解决了长期以来3D打印的PS粉模熔点高、收缩大、发气量大等造成的脱模不完全、模壳开裂和环保问题.石膏型真空增压技术具有复模性优异、热导率低、型腔表面光洁、构件尺寸精确、表面质量好、压力补缩.利用3D打印蜡模强的脱模性、石膏型真空增压技术的优异复模性和成形的优点,特别适合于尺寸精确、表面光洁、内部质量要求高的中小薄壁复杂轻合金构件的精密成型.本文通过介绍一些典型复杂薄壁构件案例,进一步展示3D打印增材制造蜡模技术和石膏型真空增压技术相融合的优势.通过薄壁复杂某铝合金壳体无模快速生产,很好的验证了3D打印增材制造蜡模技术和石膏型真空增压技术相融合是“3D打印”+“传统制造”解决高端复杂薄壁构件的一种新生产手段。这种生产手段能够解决制造周期长、加工量大、补焊、尺寸不稳定、内部缺陷多、反修次数多等现有制造问题,该技术在新产品开发,单件小批量/复杂零部件/金属模具制作方面优势明显,可以实现4-7个工作日内得到金属产品。
其他文献
本文主要论述的是在铸造生产过程中,从原材料进厂到成品铸件出厂,都需要通过哪些质量检验设备或方法去发现和判断人们所关注的检测项目是否存在异常或超差,并能够采取正确的措施纠正,以确保最终生产出来的铸件是满足客户要求的。型砂相关的必检项目,在实际生产当中必须按规定严格取样,以保证所取样品的代表性。对于生铁/废钢的检验,实际上也是非常重要的。对于增碳剂这种材料而言,首先选取一家有口碑、有实力的供应商是至关
近年来,铸件市场竞争激烈,而铸件质量要求越来越高,价格却是低来越低.另外对企业的环保要求也越来越严格,所有在很多地方,已用电炉熔化铁液取代冲天炉熔化铁液.从原材料的价格上来说,由于工业发达国家的废钢供应充足,我国废钢在社会上沉淀存留量较多,废钢价格比新生铁价格低的多,所以这几年广泛的用废钢加增碳剂的方法生产铸铁,即"合成铸铁".在生产过程中如果工艺操作正确,不但铸铁的化学成分和温度便于控制,还可以
对预测铁水浇注后抗拉强度、布氏硬度的方法进行了摸索:仅使用光谱分析数据,预测抗拉强度和布氏硬度的相关系数只能分别达到0.84和0.76;仅使用热分析数据,预测铸铁抗拉强度和布氏硬度的相关系数只能分别达到0.88和0.77;使用热分析数据结合光谱分析数据后,预测铸铁抗拉强度、布氏硬度的相关系数分别达到0.99以上.对预测机理进行了推论,提出了该方法的应用方向:(1)可优化铁水成分、含量和熔炼、孕育工
主要阐述熔化辅料加入装置在替代人工加入辅料后,对球墨铸铁生产中球化率的影响.该装置能够实现更精准的均匀分层加入,提高球化处理效果.没有对球铁生产时的球化率有负面影响,能够保证产品品质。改善了辅料加入后的散布状态。辅料加入后,在包内分层清晰,覆盖均匀,有利于球化处理.完善了球铁铸件生产工艺,提高了球铁铸件品质.减轻了作业者人工加入辅料的劳动强度.改善了作业者的工作条件,使作业人员远离高温环境,提高了
采用优质生铁等合格的原材料,配以高温熔炼,提高铁水的冶金质量,保持相对稳定的化学成分,采用合理的球化工艺,严格地操作,对球铁的稳定生产非常重要。浇注系统开设尽量避开热节,不宜集中引入铁水,宜分散引入。通过严把原辅材料关,对产品工艺优化,采用规范的质量管理体系相关做法,全年24万吨产量,产品缺陷由10%-15%降至3%以下。每年创造效益300多万元,企业综合成本大幅度降低,内外在质量提高,为铸件在国
本文介绍了呋喃树脂砂中的硫元素对球铁件球化衰退的影响,并从降低型砂中硫的含量、阻止S元素由型砂向高温铁水的传递及熔炼、浇注工艺等方面阐述了解决球铁件表面球化衰退的措施.
本文主要介绍了CA4GA1(28K)曲轴在新工厂设备条件下,采取新工艺生产后出现的各种铸造缺陷类型,分析了有可能产生缺陷的各种影响因素,并通过工艺改进和质量过程控制管理,达到料废递减的目的,同时达到分公司要求的质量指标.在保证质量的同时,也带来成本的降低.
锡对于球墨铸铁来说,可以稳定珠光体而又不形成游离渗碳体,可以提高球墨铸铁的强度、硬度.本文介绍了在开发一种厚壁珠光体球墨铸铁件新产品中,通过加入适当的锡取代原工艺加铜的方法,提高了珠光体含量从而确保了产品的硬度要求,同时减少了铜的加入量,降低了成本.
本厂自1984年就开始为中原、胜利等油田生产钻井泥浆泵高铬双金属缸套.双金属缸套的内套为高铬铸铁,外套为ZG310-570.均采用离心铸造工艺.使用的离心铸造机是自制的悬臂式和滚轮式两种设备,通常用悬臂式离心机生产高铬内套,用滚轮式离心机生产外套.在几十年的生产过程中,为了提高缸套(内套)的耐磨性,不断根据用户反映的情况总结经验,同时也不断学习借鉴国外的先进技术,曾对美国进口缸套进行解剖分析,研究
本文研究了含碳量对低合金铸钢组织与性能的影响.实验结果表明,含碳量较低的低合金钢铸态组织中易出现魏氏组织,对力学性能不利;在调质处理的高温回火阶段,随着碳含量的增加过冷度逐渐增大回火索氏体的"片间距"减小,提升了力学性能;当含碳量为0.24%时,低合金钢调制处理后具有最佳综合性能.