和利时KM系统替代辅控S7-400系统的实践

来源 :2017年电站热工自动化技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:squllwu20090907
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黔北发电厂4×300MW机组投产于2004年,二单元除灰控制系统、精处理一、二单元控制系统分别用WINCC、InTouch组态软件、下层为西门子S7-400系统、上下层通过CP1613通讯的控制平台.该类型控制系统运行时间长,设备老化严重并停产多年无法采购备品备件,系统软硬件故障率较高,组态开放性不好、多数模块封装不便开发,严重影响个辅机系统的安全和经济运行.通过全面的技术论证,将其升级改造为HOLLiAS MACS-K系列控制系统,达到了替代S7-400系统,实现与主机DCS形成一体化控制的硬件支撑和共享备件的目的.
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汽轮机数字式电液控制系统(DEH)是火电机组重要的控制和保护系统,具有转速控制、自动同期、并网、带初始负荷、高压缸投切、功率闭环、负荷限制、一次调频等功能.本文主要介绍华润电力(宜昌)有限公司机组运行中DEH系统主站卡件(PDP800)主、备均故障,在线进行处理并恢复正常运行,为火电厂DEH系统卡件故障处理提供借鉴.
"两个细则"的实施加大了对发电厂电能质量的考核.为了满足"两个细则"的要求,在保证机组安全性的前提下,对一次调频控制逻辑进行相应的优化,以满足"两个细则"的要求.自2016年11月进行优化以来,通过查阅2016年12月以及2017年1月两月电网公司下发的一次调频考核月报数据,本司一次调频合格率有了较大提升,满足电网两个细则要求,为电网稳定运行做出了贡献。
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本文针对中电神头发电有限公司2×600MW超临界机组自投产后变负荷性能不佳、"两个细则"考核效果不理想等问题,提出了一套智能化的协调控制优化方案,并基于"两个细则"对AGC的考核要求,有重点、有针对性的对控制策略进行改进和完善.功能实施后,AGC的"两个细则"考核指标有了显著的提升,达到了优化的目的.
随着近几年国内电力产业结构的调整,火力发电机组参与深度调峰已经成为一种必然的趋势.针对660MW超超临界机组,分析了火电机组AGC控制系统中普遍存在的问题,指出了影响AGC性能的关键因素.结合机组运行现状,对给水控制逻辑、汽机主控逻辑、锅炉主控逻辑、燃料主控逻辑、一次风压控制逻辑、送/引风控制逻辑进行了优化调整.根据扰动试验结果,优化效果良好,提高了机组的AGC控制系统的控制品质.
重庆合川发电有限公司#1、#2机组TSI系统为德国EPRO公司生产的MMS6000系统,于2006年投入运行,已经使用10年,设备陈旧,电源模块已经停产无法采购,在使用过程中,也曾因为振动等原因发生过保护误动,热控专业技术人员不断对机组安全监测系统(TSI)出现的各种故障进行总结分析,以此制定出相应的解决方案,在2016年7月至9月#1、2机组小修期间依据此方案进行了改造升级,更新了陈旧的设备,优
本文以某1000MW超超临界火电机组仿真系统为对象,开展仿真实验.总结不同工况下,凝结水流量变化对机组负荷、主汽压力、除氧器水位等参数的影响.实验结果表明,凝结水节流可有效提高机组的负荷响应速度,但会导致除氧器水位出现较大波动,对机组安全运行产生一定隐患.基于上述结果,进行凝结水节流参与协调控制的技术改造,可有效提高机组负荷响应速率,具有重要的工程意义.
在现代600MW及以上的大机组中,采用直流锅炉,汽机侧采用传统的抽汽除氧加热方式,凝结水泵大多采用变频调节方式改变凝结水流量,不利于充分发挥凝泵变频的节能效果.基于此,将协调控制与凝结水流量调节有机结合,充分发挥凝泵变频器的变频节能效果,使得机组在燃烧工况不变的情况下,提高机组适应功率变化速率4~6%MCR/MIN,快速响应电网调峰调频的要求,减小对汽轮机热应力变化的影响和对机组寿命损伤.