论发电厂水的综合利用及节能降耗

来源 :2014年全国冶金企业热电专业年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:XXLXSJXXLXSJ
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
湖南涟源钢铁集团发电三期,系武汉某院设计,两台套CCPP,一台套燃气锅炉发电,总装机142MW,一次设计,分期安装施工并提前达产,除个别指标因设备原因未达设计要求;其余消耗指标均符合设计,通过几年的运行水的节能降耗空间仍然很大.通过对脱盐水水源的余压的利用,闭式脱盐水余热的利用以及锅炉连排水余热的利用分析,燃机闭式脱盐水改开式运行改造项目属于国内同类型燃机首创,不仅带来的可观的经济效益,同时对改善燃机冷却系统,循环冷却水系统,特别是改善燃机透平空气冷却器的冷却效果具有积极作用。锅炉连排水乏汽回收技术系采用动力头真空回收乏汽加热凝结水,再由升压泵打入原凝结水母管,在上述工艺中能将60t/h,42℃凝结水加热到95℃,回收凝结水3-5t/h,自耗每小时35kW。螺杆发电机饱和蒸汽发电技术每小时可发电400kW,都有其科学性,但也面临实际环境的局限性,第一、投资,设备的后续维护,第二、乏汽回收升压泵如果故障有可能引起锅炉缺水,动力头真空回收乏汽,外排水温度仍然较高,热量回收不彻底;螺杆发电机饱和蒸汽发电技术也有类似的问题,外排水温度较高。本文还在那个设计的锅炉连排水换热器是采用锅炉大修后更换下来的废旧省煤器管做换热管,外加大口径钢管制作,无需加压,省了设备维护件,运行中投退也很方便,唯一的缺陷是锅炉连排水的热量逐渐回收后,外排水温度较低,由于锅炉连排水是外排废水换热器使用时间长后,换热管内壁会结垢,影响换热效果,一旦影响可采用药剂清洗的方式。
其他文献
目前汽轮鼓风机组在包钢承担着3台高炉的送风任务,占运行高炉总数的一半,对于汽轮鼓风机组,汽耗占冷风生产成本的绝大部分,也就是说冷风汽耗,主导了汽轮鼓风机组经济效益的高低,因此建议在生产中应从控制蒸汽初参数稳定、保证机组运行真空、控制各机组吸风室差压、对各机组门限进行要求、强化点巡检的质量、缩短机组启停机时间、厂调度室做好协调工作、改变高炉的风压调节方式等八个方面开展关于降低汽耗的工作,以降低机组运
包钢热电厂6#、7#发电机最初采用MAVR励磁电压调节系统,其控制部分是由分立元件组成的,整个控制系统共分成两个大的组成部分,MAVR主机箱和辅机箱,MAVR励磁电压调节系统存在许多问题,因此热电厂采用了南自新开发的DVR-70微机控制柜。采用IGBT(绝缘栅双极晶体管)半导体技术,比可控硅元件输出的电压曲线更加平滑,响应速度快,可控效果好。具有自动跟随、旋转二极管检测、孤岛运行等功能,针对其投入
由于高炉侧一直处于放风的状态,造成鼓风机的供风压力和流量增大,造成鼓风机的静叶角度增大,而防喘振线由鼓风机的性能决定,风机按照特定性能要求设计制造,其通用性能是不变的,这样随着工艺上的温度压力增大,工况点就越接近或者达到防喘振线,对鼓风机的安全运行就越不利,鼓风机的效率就越低,同时造成电动机的功率增大,浪费电能。高炉采用电动放风阀全关操作,供风量的压力和流量由电动鼓风机调整,由于放风阀全关,冷风的
包钢热电厂现有220t/h纯烧煤气锅炉两台,其型号为JG-220/9.8-Q,通过江西江联能源环保股份有限公司进行改造,其中9#锅炉于2004年6月底投产,运行稳定,在本次改造中在引风机前烟道内采用了分离式热管形式,对烟气余热进行了回收,使烟气温度降至150℃左右,但仍有大部分余热流失掉,既浪费了能源又对环境造成了热污染。因此经过多方考察与论证采取在引风机后烟道上加装余热回收装置,将烟气部分余热回
通过对C25-3.43/0.981型汽轮机组通流部分阻力大、推力瓦温度高原因分析,得出其主要原因为通流部分结垢严重,流通面积缩小,导致汽轮机做功能力下降,使机组无法带至额定负荷;汽轮机结垢后,解决的办法主要有两种:对于不溶于水的盐类,只能进行机械清理:停机揭大盖,对结垢部件进行人工铲除。此法费时费力,又需要较长的时间,造成较大的损失,且难以将积垢清除干净、彻底;对于可溶于水的盐类,可以进行蒸汽冲洗
通过对本钢板材发电厂23#汽轮机轴系(4#瓦)振动原因进行测试分析以及现场三点动平衡试验,阐述了小型汽轮机组进行三点动平衡的思路及方法,并制定了采用便携式振动仪在现场应用三点法找动平衡的方案,在动平衡过程中注重以下几点:振动数据准确真实,可多次测量取平均值。平衡块重量计算数据要可靠、全面。准确地判断需要调整的平衡块位置。本钢板材发电厂23#机组在3000r/min时发动机后4#瓦振动大主要原因是转
莱钢能源动力厂型钢热电车间目前共有3台130t/h中温中压锅炉,锅炉在设计时均未设置自动控制系统,较同行业而言,处于较低控制水平,不但影响了锅炉安全平稳经济运行,也不利于降本增效目标的完成;特别是为应对岗位人员紧缺状况,实现锅炉自动控制势在必行。利用2013年3月19日3#锅炉13天中修机会,将哈尔滨滨大给水调节阀更换为费舍尔调节阀,减温水调节阀更换为无锡工装调节阀;同步协调自动化部下载自动程序,
针对130t/h燃气锅炉送风系统振动大的问题,通过对送风机及风道系统的振动机理的探讨,其振动的主要原因是风道内气流不均匀出现局部涡流、风机改造后出现旋转脱流及形成二次流所致.经采取送风系统加固及改变送风机出口扩散弯管等技术措施改造后,其振动有所下降.建议从送风机选型与规范风道设计方面进行治理,达到消除风道振动现象.
通过对1080m3高炉冷风系统存在的问题和缺陷进行研究分析,对鼓风机润滑油和动力油油脂劣化快、主油泵振动大和膜片断裂、凝结器铜管泄漏、防喘阀气源含水量大和阀位波动大等进行了技术改造.机组经过技术改造后,运行稳定,减少了故障停机,提高了冷风的稳定性,取得了可观的经济效益和社会效益.
冶金石灰窑生产大量使用回转窑,生产运行中回转窑排出尾气温度达300℃以上,探讨利用尾气高温进行余热发电的技术和设备的可行性.确定了石灰窑余热锅炉选择,根据新钢石灰窑生产情况,在不影响石灰窑正常生产情况下,通过预热器末端筒管出口排出废气烟道上,开口接三通引出烟气经余热锅炉余热利用,余热锅炉余热利用后排气接入原废气系统,除尘处理后排出大气。余热锅炉与预热器并列布置,在预热器上部烟风管道设置引风管道,烟