苏里格气田柱塞排水采气技术分析

来源 :2016年全国天然气学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tcrct
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  苏里格气田位于长庆靖边气田西北侧的苏里格庙地区,区域构造属于鄂尔多斯盆地陕北斜坡北部中带。苏里格气田开发中后期,边、底水以及凝析液进入井筒,形成积液,导致气井产量下降甚至停产。柱塞气举是一种利用储层能量推动柱塞携液的间歇式人工举升方法,具有减少液体滑脱、提高气举效率的优点。
其他文献
  宁201井区已完成试油水平井33口,井均测试产量达到21.47×104m3/d,单井最高测试产量达到35×104m3/d,展示了该井区良好的勘探开发潜力,而最低测试产量仅为5.55×104m3/d,
会议
  定面射孔是最近几年针对非常规油气井体积压裂发展起来的一项新型射孔技术。该技术改变了常规螺旋布弹方式,采用特制超大孔径射孔弹和特殊布弹方式,射孔后在其方向上形成一
  深层页岩气储层有着低孔低渗、地层破裂压力高、非均质性强等特点,对工程设计及工艺优选存在着严重制约.Z1井是一口直探井,完井深度4373m,储层埋深超过4300m,地层层理发
会议
  气井井筒压降分布是判断气井生产状态的关键,目前东坪气田大部分气井通过生产测试来获取井底压力数据,这种方式费时费力,周期性较长,而通过管流压降模型计算井筒压力较为
  页岩气水平井压裂时,套管变形情况时有发生。套管变形后桥塞不能泵送至指定位置,导致变形段以下井段不能有效改造。四川盆地长宁-威远区块34%以上的页岩气水平井压裂后发
会议
  四川盆地高磨地区碳酸盐岩储层具有温度高(140~160℃)、埋藏深(4500~5500m)、非均质性强(渗透率差值达100倍以上)等特点,针对性的酸化改造是提高此类储层产量的关键技术。
会议
  根据风吹水面激起波浪的杰弗里斯(Jeffreys)波浪产生条件,参照泰特尔-杜克勒(Taitel-Dukler)水平管气液两相流动型态判别准则及流动型态分布图,釆用极值法确定了波浪向下
会议
  大天池气田石炭系气藏井下腐蚀环境十分恶劣,腐蚀因素众多,致使油管腐蚀问题十分突出。本文针对气井生产管柱所处腐蚀环境进行分析,在总结井下油管腐蚀特征的基础上,找出影响
  川东气田从上世纪五十年代开发至今已投运天然气管道超过四千公里,大部分管道采用湿气输送。管道投运时间长,输送介质腐蚀性流体含量高,周边环境恶劣,而现有的评价方法不适应
  大池干井气田是川东地区已开发的主力气田,发现了麦南麦子山一个嘉陵江气藏,万顺场、磨盘场~老湾、龙头~吊钟坝三个石炭系气藏,其中石炭系为主力气藏。大池干井气田于20世
会议