甲醇合成气深度净化技术及其工业应用

来源 :全国化工合成氨设计中心站2008年技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xgimi1985
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着国家能源安全战略方针的变化以及醇醚清洁燃料的开发,我国煤制甲醇的原料路线在国家能源战略方针中占据越来越重要地位,国内甲醇行业也得到迅速发展,在原料路线、生产规模、节能降耗等方面取得了突破,生产技术也逐渐向单系列、大型化发展,在此情况下甲醇装置长周期、高效率地运行突显重要。我国甲醇行业的实际情况看,在发展进步的过程中存在一些问题,其中一个突出问题就是甲醇催化剂的使用寿命偏短,甲醇催化剂生产强度偏低。目前就甲醇催化剂生产强度(每立方甲醇催化剂能生产甲醇的吨数)而言,国内最好的水平与国际先进水平相比,还相差一倍以上。而国内较差的只有国内较好水平的1/5左右。很多企业使用的是同一种甲醇生产工艺、同一种甲醇催化剂,是什么原因造成如此之大的差距呢?作者经过调查及对失活甲醇催化剂的化学和物理分析表明,主要是气体净化程度的差距造成的。综上所述,在甲醇(无论是联醇还是单醇)生产中,根据实际工况需要脱除原料气中拨基金属、氯、氨及油污,搞好合成气的深度净化工作,提高甲醇催化剂的生产强度,有利于我国的甲醇行业生产技术水平早日接近并达到国际先进水平。
其他文献
本文主要介绍了山东明水化工有限公司,年产52×10 4吨尿素的技改工程,净化工段的φ5400mm变换系统的设计和运行情况。
山东明水化工有限公司前身为济南明水化肥厂。1958年建厂,为全国最早的13家小氮肥企业之一,企业经过近50年的发展,2005年已具备年产20万吨合成氨,24万吨尿素的生产能力。2005年改
会议
目前绝大多数湿法脱硫的变脱塔基本采用填料塔,填料塔以其气液传质面积大、脱硫效率高而被得到认可,在行业内广为应用。根据多年的研究、探讨、分析,并为厂家的塔内件进行多次调
会议
本文介绍了以888作为主催化剂并辅助少量MSQ,即纯碱+888+MSQ脱高硫工艺,脱硫关键设备脱硫塔,采用新型格栅填料。通过对脱硫工艺及设备的改进,使得半水煤气脱硫实现不堵塔,操作适应
醇烃化工艺开发简况合成氨原料气醇烃化净化精制工艺,即在用甲醇化、烃化(或甲烷化)反应的方法来净化精制合成氨原料气,使合成氨原料气进入氨合成工段之前的气体中CO、CO2(俗称
介绍中海化学化肥二部因系统较长时间停车,恢复运行后换热器入口导淋堵塞,对整个系统造成的影响,针对影响提出解决办法。
2005年山东明水大华集团与山西晋煤集团签订战略合资合作协议,实施了强强联合,原料煤供应体制得到巩固。为实现又好又快发展,集团抽调精干技术人员全力以赴实施“18.30"技术工程
会议
采用湿法脱碳的企业在净化环节中有大量的富余能量被浪费。富液从吸收塔排出后,很多企业通过设置减压阀消减液体压力。如果能将这部分能量加以回收利用,那么长期过程中所产生的
会议
甲醇合成的主反应是CO+2H2=CH3OH;CO2+3H2=CH3OH+H2O,我厂甲醇生产是以水煤浆加压气化制气,采用国内自主开发的低压羰基合成技术,利用铜基低压合成催化剂,选用国内自主开发的绝热
会议
氮肥行业通过不断技术改造,采用新工艺、新设备、新催化剂等节能技术,使吨氨能耗逐步下降。比如:在合成氨系统中采用大型合成塔,使用低温、低压、高活性氨合成催化剂来降低合成压
会议