【摘 要】
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膨胀管技术能够减小井筒通径损失,降低作业成本.本文针对油田侧钻水平井完井过程中出现的井筒内径过小,固井质量差等问题提出膨胀管完井新方法,并对膨胀管的管材与结构进行创新性改进.以大庆油田一口侧钻水平井为试验对象,设计膨胀管完井管柱结构并进行现场施工,取得以下进展,即新型膨胀管材胀后力学性能达到N80钢级要求,满足裸眼井完井需要;510m长膨胀管完井管柱能够通过50°/100m造斜段并在该造斜率模拟条
【机 构】
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中国石油大学(北京);中国石油勘探开发研究院 中国石油勘探开发研究院
【出 处】
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2014年度钻井技术研讨会暨第十四届石油钻井院(所)长会议
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膨胀管技术能够减小井筒通径损失,降低作业成本.本文针对油田侧钻水平井完井过程中出现的井筒内径过小,固井质量差等问题提出膨胀管完井新方法,并对膨胀管的管材与结构进行创新性改进.以大庆油田一口侧钻水平井为试验对象,设计膨胀管完井管柱结构并进行现场施工,取得以下进展,即新型膨胀管材胀后力学性能达到N80钢级要求,满足裸眼井完井需要;510m长膨胀管完井管柱能够通过50°/100m造斜段并在该造斜率模拟条件下顺利膨胀;膨胀工具自锁技术能够保证膨胀管柱在遇阻时任意上提下放,不发生预先膨胀问题.此次作业为膨胀管技术在复杂井况完井领域应用提供了经验.
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