循环流化床改性高硫煤燃烧污染物排放特性研究

来源 :2016年燃煤发电清洁燃烧与污染物综合治理技术研讨会暨中国动力工程学会环保技术与装备专委会年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a236540335
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为有效和清洁利用高硫煤资源,提出了利用复合添加剂的高硫煤改性技术,其目的之一是通过与低硫煤混烧,s02排放浓度不高于低硫煤单独燃烧时的排放.目的之二是通过改性煤技术,实现高硫煤混燃条件下总烟气S02的超低排放.为验证高硫煤改性技术的基本思想,在1MW循环流化床燃煤试验系统中,对混煤、配煤及改性高硫煤燃烧过程中气体污染物排放特性进行了试验研究.试验结果表明,将含有复合添加剂的改性高硫煤与混煤混烧,S02排放浓度与混煤单独燃烧时的排放浓度基本持平;当将部分高硫煤直接与混煤掺混后,再与部分改性高硫煤混烧,总化学计量摩尔比为2.5,连续试验21h,S02平均排放浓度为21.5mg/Nm3,低于目前国家超低排放标准35mg/Nm3,炉内脱硫效率达到98.8%.除此之外,试验还表明,复合添加剂对其它燃煤污染物气体,包括N20、NH3、HCN、HC1、HF、CH4及CO等排放浓度均得到不同程度的抑制.试验结果表明,高硫煤改性技术是高硫煤实现清洁利用的有效途径.
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