新钢11号高炉炉况失常分析及处理

来源 :2015年全国中小高炉炼铁学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huahuaaixue
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对新钢11号高炉炉况失常的原因及处理进行分析总结,认为炉缸工作长期不活跃、焦炭质量突然变化、炉温较低和上部结厚等因素是此次炉况失常的主要原因.并采取相关手段进行处理,取得了较好的效果.通过这次炉况失常及其处理过程,再次认识到精料技术的重要性,维持一个稳定的原燃料质量是高炉顺行的基础。在日常炉况调整上要坚持开放中心,活跃炉缸的策略。处理炉况失常的时候要同时发挥上下部调剂的效果,尤其在高炉结厚的情况下,上部调剂不能发挥其完好的效果,此时可以考虑强化下部调剂和多堵风口操作。要加强对高炉日常检测数据的管理,定期对高炉监测数据进行校正,减少因数据失真对炉况造成的影响。
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7号高炉通过对高炉喷涂造衬,恢复完整操作炉型,炉况顺行得到了保障,达到了降低燃耗的目的.在停、开炉的过程中注意煤气温度、压量关系的把握,从而使高炉喷涂造衬的停开炉达到安全、快速恢复炉况.
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对新钢6#高炉连续两次长期休复风过程进行了总结和比较,分析了休风料组成和休风前后铁水物理热及Si、S、炉渣碱度、煤量,以及第一次复风过程不顺原因,为第二次顺利恢复提供了保障.总结了这两次休复风的得失,吸取了教训为以后休复风操作积累了经验.提出了在入炉碱金属、锌负荷偏高或炉墙存在粘结时,要提前1-2周适当发展边缘气流,以确保炉衬的光滑程度,避免休风时出现结厚,复风后出现大的渣皮脱落现象,进而影响到整
为适应外部市场环境,降低生产成本,3#高炉使用低品质矿和等外焦,在高炉操作制度的选择上,上部装料制度与下部送风制度必须与原燃料相适应,加强槽下筛分工作利于提高料柱透气性,保持高炉长期稳定顺行的基础工作,强化炉况管理是实现低品质矿冶炼低硅铁的基础,实现低硅冶炼,取得较好的经济技术指标.
分析了新钢7#高炉炉缸结构及目前侵蚀状况,认为炉缸冷却水水量过大,碱金属、锌富集及铅害破坏炉衬,炉型设计和冷却方式的选择不匹配,是影响高炉长寿的主要问题.通过建立长寿管理制度,加强冷却系统的日常监控,科学判断炉缸侵蚀变化趋势,后期采取了经济冶强、钒钛矿护炉、适当堵风口等措施较好控制了冷却壁的热流强度,实现了长寿生产的效果.
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