强抑制性硅酸盐钻井液体系研究及其在大港油田的应用

来源 :第八届石油钻井院所长会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bloodsteven
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  利用先进仪器对硅酸盐钻井液的防塌作用机理、影响硅酸盐粒度分布的因素进行了研究,分析了硅酸盐溶液水活度,对硅酸盐钻井液阻缓压力传递的机理进行了实验研究.针对大港油田实际情况,优选了硅酸盐钻井液配方,并在现场进行了应用.优选出的硅酸盐钻井液具有优良的抑制性和防塌性,岩屑滚动回收率可达到100%,体系抗温可达到120℃,岩心渗透率恢复值达到90%以上,具有良好的油层保护效果.现场应用表明,该体系配制方便,配方性能稳定,易于维护;无机硅酸盐钻井液体系具有很强的抑制性,返出的岩屑规则,体系携岩能力强,有利于井眼清洁.试验井与原井相比平均日增产原油6.90t,日增产气2724m3,油层保护效果显著.
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随着对油气井开采效率要求的提高和技术进步,作为能够成倍提高油气产量的水平井钻探数量逐年大量增加,而现有的完井方式越来越不能满足复杂油气藏开采的需要,作者在多年经验积累及研究的基础上,研究完成了选择性完井技术的原理、用途、配套工具及工艺,为满足复杂油气藏单一井眼分层段选择性开采和作业奠定了技术基础。
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井喷失控着火事故给石油企业造成巨大的损失。井喷是可以控制的,井控模拟试验井就是使员工能够真实感受井喷的情景、提高实战能力最好的教学方式。通过国内外相关技术调研,将试验井归纳为三种型式,认为科学合理的做好试验井的钻井方案优选,有利于减少投资,降低能源消耗。
本文针对陆东滴西区块的地质特点及钻井难点,找出制约该区块钻井速度的主要因素,通过两年来该区块的钻井实践及分析总结,提出了防漏、堵漏的技术方案和提高机械钻速的配套技术,对该区块的开发具有实际指导意义。
本文根据2007年苏里格小井眼车载钻机试验的情况,展开分析对比,提出小井眼钻井必须解决下部钻井的破岩能量不足问题,以设计试验新型特色PDC钻头为突破口的小井眼快速钻井钻井配套技术,试验2口井效果良好。
川东北及普光气田面临喷、漏、塌、卡、斜、硬、毒7种“世界级”钻井难题.如何实现安全、优质、高效、快速钻井,从而加快川东北及普光气田勘探开发进程是钻井工程面临的挑战.试验、推广应用了气体钻井、垂直钻井、复合钻井等新技术新工艺,并在实践中不断完善总结,形成了一套适合普光气田及川东北地质特点的钻井综合配套技术,加快了川东北勘探及普光气田开发步伐.普光气田开发井钻井周期由探井阶段的约10mon降到约7mo
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