河南油田页岩油长水平段水平井钻井实践

来源 :2013年度钻井技术研讨会暨第十三届石油钻井院(所)长会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bp0604
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
河南油田泌阳凹陷泥页岩油气藏储量丰富,是下一步河南油田的替代资源,水平井钻井技术是当前页岩油气开发的主流技术,应用水平井钻井技术,并结合水力压裂技术能够实现致密页岩油气藏的商业开发,开展泌阳凹陷长水平段水平井技术研究可以为河南油田页岩油气水平井施工提供技术支持.本文以泌页HF1井为例,主要从井身结构与井眼剖面设计特点、轨迹控制技术、钻井液技术和固井技术等几方面介绍了施工中的关键技术,介绍了河南油田页岩油长水平段水平井技术应用成果,得到了以下结论:(1)通过优化井身结构和剖面设计,采用三开井身结构能够满足页岩油水平井的安全需要,技术套管下深到第一靶点,尽量多地封堵裸眼段,可以减少水平段井下复杂,为安全钻井奠定了基础。(2)采用贝克休斯公司旋转导向钻井系统配合高效PDC钻头,钻进井段2601-3722m,钻井进尺1121m,机械钻速10.26m/h,最高日进尺270m,创下国内陆相页岩地层1趟钻6天钻完1121m进尺的钻井新纪录。(3)优选的油基钻井液体系适合泌阳凹陷陆相页岩地层,泌页HF1井三开井段1121m,水平段长1044m,平均摩阻4—5t,平均井径扩大率3.88%,钻进、起下钻、通井电测、下套管顺利。油基钻井液体性能稳定,流变性好,维护处理方便,为在类似地层确保井壁稳定、快速钻进提供了技术支撑。(4)驱油型冲洗液对套管壁和井壁上钻井液的具有较好的冲洗效果,泌页HF1井水平段固井采用的驱油型冲洗液,对油基钻井液驱替效果良好,提高了界面胶结强度。(5)结合泌阳凹陷陆相页岩地层特点,引进应用弹塑性水泥浆体系,并优选固井施工工艺,应用套管鞋抬头技术和扶正器优选技术,既保证了生产套管地顺利下入,又提高了套管的居中度和顶替效率,保证了固井质量合格,为后续的多级分段压裂提供了良好的井筒条件。(6)部署钻探的泌页HF1井取得陆相页岩油勘探的重大突破,表明长水平段水平井技术加多级压裂技术能够实现致密页岩油藏的开发,为类似区块应用水平井技术开发致密页岩油气藏提供技术借鉴。
其他文献
以碱法水热合成径向尺寸6~10nm的CeO2纳米棒,采用湿法浸渍在纳米棒上负载不同含量的Co氧化物.通过实验探究Co含量改变对脱硝性能的影响原理,实验结果显示浸渍方案为3g CeO2:30 ml 10 wt %硝酸钴溶液时,脱硝效率最高,在NO与CO摩尔比为1:5,体积空速为30000h-1,无氧状态下,250℃即能达到70 %以上的效率.采用氮气吸附测试、XPS、TEM以及XRD测试不同钴含量催
本文从合作教学背景、作品实现过程及教学经验启示等方面进行介绍,为同类教学提供参考.根据教师的研究方向,同时开设如历史街区保护、大跨建筑、数字化设计、养老设施等几个各自独立的教学组,选择不同的设计题目和专业侧重,形成平行的专业课“套餐”。差异化“套餐”式配置使学生有更多的选择余地,充分调动了师生双方的主观能动性,使培养的人才具有多样性,实现了教师教研相长。教学题目选取真实科研项目和场地,便于师生有的
钻杆旋转台肩螺纹连接结构粘结失效频繁发生,发生位置包括内外螺纹及其旋转台肩,粘结失效的本质是旋转台肩螺纹连接结构局部位置接触应力过大,使得金属材料局部屈服和流动,这种金属流动的放大过程导致了粘结事故的发生.粘结失效事故与钻杆材料、螺纹参数、涂镀层、螺纹脂、上卸扣操作等多方面因素相关,这些因素在不同的组合条件下发挥着不同的作用,且都会对螺纹结构的粘结失效造成一定的影响.为了减少钻杆接头螺纹结构粘结失
地热能是来自地球深部的热能,是一种清洁、低碳、环保的可再生资源,高效开发地热资源对调整中国能源结构具有重要意义.目前高温地热开发的钻完井技术都是采用油气开发的技术,由于高温地热储层的特殊性质,使得常规油气钻完井技术作业效率低,成本较高.针对目前高温地热资源开发的工程需求,介绍了高温地热储层的类型,重点分析了高温热液型地热储层特性和高效开发的钻完井技术,如高效破岩技术、防漏堵漏技术、抗高温井下工具和
本文主要对控压钻井技术提高碳酸盐岩水平段延伸能力进行了分析研究,通过综合分析钻碳酸盐岩水平段遇到的问题及水平井段延伸长度影响因素,并依据钻井水力学,建立了水平井段最大延伸长度计算模型,分别对水平井总循环压耗和水平段环空压耗进行计算,进而推导出了水平井水平段极限延伸长度计算公式.研究表明,水平段水力延伸能力受钻井液密度、钻井泵额定压力、井口设备、地面管汇等设备承压能力等多个因素共同影响.通过分析及实
本文针对非洲尼日尔Agadem地区钻速低、周期长、钻头利用率低的现状,利用综合法优选钻头及钻具组合,实践证明,针对探区地层特点,在Sokor泥岩段积极展开PDC钻头选型试验,并推广应用,有效地提高了机械钻速。2008-2009年,使用牙轮钻头钻井22口,平均完、建井周期为31.59天,平均井深为2546.14m;2010年使用PDC钻头钻井21口,平均建井周期为27.57天,平均井深为2637.4
针对吐哈油田高含砾、软硬交错、强研磨性等非均质复杂岩性地层,开展了PDC钻头整体结构、冠部头型、布齿参数、水力参数等方面的优化设计和切削元件优选,研制出一款新型高效PDC钻头.现场应用表明,该型PDC钻头在复杂岩性地层具有很强的适应性,提速效果显著,可有效提高机械钻速和单只钻头行程,从而缩短钻井周期、提高钻井速度和效率、降低施工作业成本,为加快吐哈油田重点勘探开发区块建设步伐作出了突出贡献,同时也
川渝页岩气储量丰富,开发利用价值大,采用常规钻井模式存在作业成本高、资金回收慢等问题,影响页岩气藏的规模效益开发.工厂化钻井以流水线的方式实现钻完井作业,2008年开始应用于北美,促成了美国"页岩气革命".基于四川长宁—威远页岩气示范区地质、工程特点,分析了页岩气藏丛式井组面临的主要技术难题,探讨了工厂化钻井作业关键技术及装备,形成了川渝页岩气批量钻井和交叉作业方案,得到了如下结论:(1)“工厂化
长北气田CB3-3井完井投产后日产气量比同一井场的邻井低很多,为了查明CB3-3井低产原因,分别模拟CB3-3井钻井及完井井下条件下的岩心渗透率测试试验、岩心伤害和冲洗试验及渗透率恢复测试.试验结果表明:现场取的DIF泥浆样品在设计试验条件下可对岩心造成中等至严重的伤害,这种伤害是造成CB3-3低产的主要原因;伤害后的岩心经过完井液NDF-1或酸液冲洗后,其渗透率恢复率可以得到明显提高.该试验方案
本文阐述了国内外页岩气钻井技术现状以及页岩气钻井难点.从旋转导向技术、优质钻井液技术、随钻测井技术、地质导向技术、特殊钻井技术等5个方面探讨了页岩气水平井钻井的关键技术.阐述了旋转导向技术以及优质钻井液在页岩气水平井钻井中应用的优点;分析了地质导向与随钻测井技术在页岩气钻井中的作用以及新的研究进展;对一些特殊钻井工艺技术在页岩气钻井中的使用效果进行了分析,包括:欠平衡钻井、控压钻井、RDM等.综上