涠洲12-1N油田倒置式潜油电泵井下增压注水技术研究

来源 :中国石油学会2005全国油田注水技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jpy_2008
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涠12-1N油田为注水开发油田,地饱压差大,注水保压开采十分重要.注水水源由涠12-1A平台提供,管网注水压力14MPa.但涠12-1N油田在该注入压力下,注水量有限,注采比仅为0.25.为满足注采要求,必须进行增压注水(净增压值7MPa),但由于受平台空间的限制,地面增加设备非常困难,于是提出了运用潜油电泵"倒置"于注水井井筒中,将14MPa注水源增压至21MPa来实现增压注水的方案.目前在油田注水领域,利用潜油电泵进行油田增压注水的技术,可以有多种多样,但综合起来,可分为两大类,即地面方式,地下方式,地下方式又可分为口袋井式和倒置式两种方式.这些增压注水方式国内外陆地油田都有应用,但针对海上油田,由于平台空间及投资的限制,地面方式及口袋井方式都不适于海上生产平台使用.而地下倒置式潜油电泵增压注水恰好满足海上油田注水的要求.通过对陆地注水工艺的重新设计,使得它既可进行同井水的采、注,又可便于其他井下采油工艺的实施.该研究成果通过实践取得成功,涠12-1-B15井注水量由330m3/d增加至1100m3/d,满足了注采要求.按注采比2:1计算,该研究成果可以使油田日增油435m3.该工艺研究成果填补了国内海上油田井下倒置式潜油电泵增压注水的空白.
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