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液晶屏压合器是一种将LCD与机体后壳压合为一体的设备,广泛应用于液晶产品的生产线中。而LCD作为液晶产品的重要组成部分,因其材质比较特殊,必须保证平稳、精确、快速地完成与机体后壳的压合动作,这就要求压合器具有更好的传动性能,本文使用步进电机作为压合器的传动机构,设计了一款传动控制器。
本文涉及的主要内容和创新点如下:压合器原传动机构为异步电机,采用两相混合式步进电机代替,有效提高了传动的可控性、精确性和平稳性;增设人机交互软件,控制简单明确,满足工人的易操控要求;以32位高性能单片机为主处理器,与基于PLC、电力电子器件的控制器相比,具有处理速度快、体积小、集成度高、功耗低的优点;采用专用控制芯片和驱动芯片驱动步进电机,缩小了系统的体积,减少了电磁干扰,改善了系统的可靠性,符合当代集成化、模块化的发展趋势;使用S形加减速控制算法控制步进电机,具有失步率小、振荡弱、准确度高的性能,大大优化了传动精准性和平稳性;驱动芯片内置细分驱动技术,通过人机交互软件界面就可设置相应的细分数,大大提高了步进电机的传动性能。
本课题针对具有高频启停性、高精度和高平稳性要求的液晶屏压合器,以其传动机构步进电机为对象,研制了一种控制器。通过手动操作PC机上的人机交互软件,搭配以单片机S3FN41F为处理器的系统主控板,双方保持实时通信,实现控制步进电机的目的。其中单片机主要实现接收人机交互软件的指令,并将其转换为控制命令发送给控制芯片TMC4210,后者负责将控制命令转换,并进一步发送至驱动芯片TMC2660,驱动芯片负责实施命令驱动步进电机。人机交互软件界面可手动选择控制模式,其中主要模式有非算法模式和S形算法模式两大类,根据不同模式可设置相应参数,包括目标位置、速度、加速度等,该软件还可记录步进电机的运行特征信息供后期性能分析,而选择S形算法模式的控制方式更能改善步进精确性和运行可靠性。
本文通过实物完成、调试及应用对系统性能进行了验证,最终得到了相应的实验结果。结果表明,该系统具有稳定性高、响应速度快、体积小、调试方便等优点,保证了传动的稳定性、精准度、快速性,提高了生产效率。
本文涉及的主要内容和创新点如下:压合器原传动机构为异步电机,采用两相混合式步进电机代替,有效提高了传动的可控性、精确性和平稳性;增设人机交互软件,控制简单明确,满足工人的易操控要求;以32位高性能单片机为主处理器,与基于PLC、电力电子器件的控制器相比,具有处理速度快、体积小、集成度高、功耗低的优点;采用专用控制芯片和驱动芯片驱动步进电机,缩小了系统的体积,减少了电磁干扰,改善了系统的可靠性,符合当代集成化、模块化的发展趋势;使用S形加减速控制算法控制步进电机,具有失步率小、振荡弱、准确度高的性能,大大优化了传动精准性和平稳性;驱动芯片内置细分驱动技术,通过人机交互软件界面就可设置相应的细分数,大大提高了步进电机的传动性能。
本课题针对具有高频启停性、高精度和高平稳性要求的液晶屏压合器,以其传动机构步进电机为对象,研制了一种控制器。通过手动操作PC机上的人机交互软件,搭配以单片机S3FN41F为处理器的系统主控板,双方保持实时通信,实现控制步进电机的目的。其中单片机主要实现接收人机交互软件的指令,并将其转换为控制命令发送给控制芯片TMC4210,后者负责将控制命令转换,并进一步发送至驱动芯片TMC2660,驱动芯片负责实施命令驱动步进电机。人机交互软件界面可手动选择控制模式,其中主要模式有非算法模式和S形算法模式两大类,根据不同模式可设置相应参数,包括目标位置、速度、加速度等,该软件还可记录步进电机的运行特征信息供后期性能分析,而选择S形算法模式的控制方式更能改善步进精确性和运行可靠性。
本文通过实物完成、调试及应用对系统性能进行了验证,最终得到了相应的实验结果。结果表明,该系统具有稳定性高、响应速度快、体积小、调试方便等优点,保证了传动的稳定性、精准度、快速性,提高了生产效率。