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液化天然气(LNG)世界贸易量以年均近12%的速度增长,已成为越来越重要的世界性能源。近年来,我国液化化天然气接收站在沿海地区蓬勃发展。由于液化天然气的低温特性,接收站的储罐、操作设备、管线内产生大量蒸发气体(Boiled off Gas,简称BOG)。蒸发气体处理系统的安全、稳定、经济运行是液化化天然气接收站操作必须重点考虑的关键问题之一。由于再冷凝工艺比直接压缩处理蒸发气体节省能耗,因此液化化天然气接收站普遍采用再冷凝工艺回收BOG。然而再冷凝工艺在实践操作方面存在着再冷凝器系统功耗大、液位不稳及BOG处理负荷和天然气输气管网负荷波动时操作困难等问题,本文以典型的LNG接收站再冷凝工艺系统为研究对象,对再冷凝系统进行节能和优化运行研究。本研究可为接收站再冷凝系统的实践操作提供指导,为后续LNG接收站的设计提供理论依据和技术支撑。应用Pro-II化工流程模拟软件,选用SRK方程计算LNG与BOG相平衡,采用LKP方程(Lee-Kesler-Ploker)计算焓熵,建立BOG多级压缩冷凝模型,对多级压缩冷凝模型的参数优化、节能效果和操作弹性改善效果作了分析与研究。二级压缩冷凝工艺比一级压缩冷凝工艺节能30%以上,操作弹性增大11.9%,投资成本适中,可应用于LNG接收站的BOG处理系统。针对现有再冷凝工艺控制系统能耗高和操作性差,在不增加新设备的情况下,通过旁路LNG和冷凝LNG流量分别控制再冷凝器液位和压力,使得优化后的再冷凝器控制系统更加简单有效。应用DYNSIM动态流程模拟软件对再冷凝系统进行动态仿真模拟,仿真结果表明:优化后控制系统有利于BOG再冷凝系统的稳定运行,特别是BOG再冷凝器液位的稳定。同时BOG压缩机功耗降低24%,总功耗节省84kW,且再冷凝系统对负荷波动适应性加强。