论文部分内容阅读
在乙烯装置的生产运行中,由于洗涤脱除裂解过程中产生的各种酸性气体会产生大量的废碱液,而废碱液的主要成分为硫化物、残存的氢氧化钠和黄油,由于其成分复杂,处理难度大,经常给下游的污水处理厂造成冲击,影响污水排放标准,是困扰乙烯装置的老大难问题。 本文在综合分析目前多种乙烯废碱液处理技术的基础上,根据目前中沙石化乙烯处理原料、规模及其废碱液的特性,提出了适合公司发展及工艺的乙烯废碱液处理方案,采用湿空气氧化法对废碱液进行预处理,然后进入生化污水处理系统。此工艺处理方案在中沙(天津)石化有限公司14.5m3/h废碱液处理量的规模上获得实施,在实践运行中取得了良好的应用效果,达到了污水排放的企业标准。湿式氧化法处理能力大,可以有效的降低出口COD,二次污染少,适合大型乙烯装置的特点。本文通过对湿空气氧化工艺在反应温度、压力、停留时间和空气流量等方面对反应的影响进行分析,查找原因,解决问题,提出了适合装置自身运行的工艺运行指标,反应器温度控制在205±2℃,压力控制在2.5MPa,空气量控制在2100kg/h。目前,公司出口水质完全能够达标排放COD<1500mg/L、PH=6~9和油类<25mg/L。今后我们需要进一步优化反应,控制反应的条件,同时保证提高设备的可靠性,争取进一步降低COD,努力达到1000mg/L以下,油类控制在20mg/L以内。