马口铁中夹杂物行为的研究

来源 :河北联合大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sw1026wy
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
马口铁指两面镀锡的冷轧薄钢板,主要用于罐类、电器零件等具有高拉拔和高深冲的产品。镀锡基板的质量从根本上决定了马口铁的质量,而非金属夹杂物严重影响了镀锡基板的质量,破坏了镀锡基板的连续性,严重恶化了其各项物理性能。  对唐钢不锈钢现有工艺 BOF-LF-CC生产的马口铁铸坯频繁出现质量异议,进行了如何通过钢的洁净化冶炼技术使钢中非金属夹杂物粒度保证在20μm以下,避免夹杂物粒度过大使马口铁在制罐过程中形成卷边裂纹的研究。对各工序钢中及铸坯中氧氮含量、非金属夹杂物的大小、数量、类型、来源、形态等进行了系统分析,探究了夹杂物来源和形成机理,提出了优化生产工艺的措施。研究结论如下:  1)钙处理前后T[O]降低34.4ppm,喂钙线效果显著;LF出站T[O]为37.8ppm比 LF成渣 T[O]降低84.2ppm;中间包入口 T[O]为71.5ppm,钢包到中间包入口T[O]升高89.2%,钢液二次氧化严重;中间包出口比入口 T[O]降低9.5ppm,中间包结构较合理;正常坯平均 T[O]含量为31.4ppm。与生产深冲性钢优秀企业相比LF精炼能力有限且在控制铸坯的T[O]上水平较低,应用RH精炼替代LF精炼。  2)LF出站显微夹杂物数量为3.9个/mm2,LF精炼去除显微夹杂能力较高。Ca处理前后显微夹杂含量降低28.5%,表明Ca处理效果显著。中间包处理后显微夹杂含量降低66%,夹杂物上浮效果较好。铸坯中显微夹杂数量普遍内弧高于外弧,0~5μm的显微夹杂占87.7%~95.5%,最难于上浮去除。类型主要为含Al、Si、Ca、Ti、Mn的氧化物和硫化物组成的复合夹杂物及单一形式的Al2O3、SiO2,夹杂物普遍含Mg。正常坯显微夹杂物水平较低,平均含量为9.15个/mm2。  3)大型夹杂物主要以SiO2-Al2O3-CaO-TiO2-MnO、SiO2-Al2O3、SiO2-Al2O3-TiO2-MnO复合大型物夹杂存在,粒度主要为大于300μm及介于300μm~140μm之间的大型夹杂物,300μm以上夹杂物占总量的33.3%~96.3%,含量在10.7 mg/10kg~1242.4mg/10kg。对马口铁的生产标准而言,大型夹杂物含量已严重超标。  4)通过铸坯中大型夹杂物的分析和对唐钢不锈钢现有铸坯断面尺寸下进行了物理模拟结晶器流场实验,确定铸坯中大型夹杂物超标的根源在于结晶器卷渣,明确铸坯拉速为1.6m/min,浸入式水口插入深度300mm为宜。
其他文献
由于镁质耐火材料具有良好的耐高温、抗渣侵性能,而使其在冶金领域得到了广泛的应用。但是,镁质耐火材料的抗渣渗透性能和热稳定性能较差,影响了其使用效果。   本研究以浸渍
随着炼铁成本以及对外矿的依赖程度的不断增加,在炼铁过程中使用廉价低品位铁矿石资源显得尤为必要,尤其是对于一些远离港口的钢铁企业。新喀里多尼亚铬铁矿,TFe含量为32.58%
近年来,国外进口铁矿石价格一直处于较高水平,且钢铁产能过剩,我国钢铁行业持续处于微利或亏损状态。我国高磷铁矿资源丰富,“宁乡式”高磷鲕状赤铁矿储量高达40亿吨,如果能
溅渣护炉技术可以大幅度的提高转炉炉龄,降低耐火材料和钢铁料的消耗,减少转炉维护时间,具有显著的经济效益。本文首先以唐山钢铁集团第一钢轧厂150t顶底复吹转炉为原型,对转炉溅
随着资源问题日益突出,节约和开发利用新能源成为全社会关注的重要课题。开发“绿色能源”,利用生物质能量是解决未来能源问题的重要出路之一。微生物电池,是利用生物能量的一种
好的陶瓷不仅要有实用性和艺术性,还要有设计文化。陶瓷最终要体现出深厚的文化内涵,才会带来丰富的经济、社会、文化效益。日用陶瓷在历史文化的积淀过程中,从没有离开过我
皮层丘脑模型是研究脑电产生机理和各种脑电现象的重要工具。本文在前人工作的基础上,对神经电信号和皮层丘脑模型进行了计算机仿真。在深入地分析了皮层丘脑回路的生物学机
随着社会与经济的快速发展,我国的建筑行业得到前所未有的发展,众多的建筑工程如雨后春笋般的出现.工程管理是建筑工程中的重要组成部分,对保证建筑工程质量以及施工安全具有
冶金材料以其优越的性能被广泛的应用于各个领域。材料中的主量、次量乃至痕量成分对材料的性能都有着重大影响,因此必须对材料中各元素的含量严格控制和准确检测,然而冶金材料
我校位于中国的大西北,水资源较为紧张.就北方民族大学来说,大学生存在大量浪费和流失水资源的情况.宿舍用水占了整个学校用水的绝大部分,为此对我校大学生宿舍节水状况进行