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涂装是表面工程的重要内容,涂装预处理产生的磷化废水无机磷含量高,化学需氧量和生化需氧量相对较低,用生化法处理难以达到废水排放标准的要求。富营养化污染已成为目前所面临的重大环境问题,多数富营养化水体中控制因素为磷,因此废水的除磷对防止水体富营养化尤为重要。涂装预处理过程是涂装生产主要的污染产生环节、能耗环节、水耗环节,环境污染问题也最严重,是涂装生产推行清洁生产的关键因素所在。 本研究对冰箱涂装工艺锌系磷化废水的特征及其污染控制进行了研究,提出了化学沉淀法除磷、除锌和降低COD值等污染的处理方法,从机理上深入探讨了pH对锌系磷化废水去锌除磷的影响,考察了不同药剂、不同的投加量、不同的pH值条件下对除磷的影响。首次从清洁生产角度改造涂装表面预处理工艺,从源头上削除污染,减少磷化药剂的投加量,减少废水和相关污染物的排放等来提高企业的经济效益。 本论文首先从理论上探讨了沉淀的原理及其影响因素,主要探讨了用Fe2+、Fe3+和Ca2+为沉淀剂除磷时的最佳pH,理论计算结果表明,以Fe2+为沉淀剂,pH不应大于3.95;以Fe3+为沉淀剂,pH不应大于3.20;只考虑以Ca2+为沉淀剂除去PO43-时,pH以高为好。另外,要除去废水中的锌,pH以8.0~10为宜。 进水TP浓度为9.63mg/L~9.68mg/L时,离心分离预处理锌系磷化废水,可除去部分的悬浮物磷酸盐,但去除效果不明显,离心转速为3000r/min,离心时间8min后,对TP的去除率最高也只有10.07%。 本实验以Fe2+、Fe3+、Ca2+为沉淀剂,以PAM为混凝剂,用H2SO4、NaOH或Ca(OH)2调节废水的pH值,通过对沉淀前后废水TP的变化、COD的变化的研究,表明Fe2+、Fe3+、Ca2+盐对锌系磷化废水的处理具有良好的除磷和除COD效果。TP浓度为11.97mg/L时,Fe2(SO4)3的加入量为0.25kg/t废水,PAM的加入量为0.005kg/t废水,出水TP为0.44mg/L,低于一级排放标准0.5mg/L要求;废水TP浓度为12.44mg/L,FeSO4的加入量为0.2kg/t废水,PAM的加入量为0.005kg/t废水,出水TP为0.21mg/L,大大低于一级排放标准的要求;废水TP浓度为12.24mg/L,CaCl2的加入量为0.36kg/t废水,以Ca(OH)2调节废水的pH,PAM的加入量为0.005kg/t废水,pH为10.72时,出水TP为0.47mg/L,达到了一级排放标准的要求。