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润滑油在使用的过程中,会因为种种原因进入水分,从而引发一系列的油品衰变:导致添加剂损失、降低润滑能力、造成腐蚀磨损和锈蚀以及加速油液乳化等问题,给企业造成很大的损失,而被污染的油液一旦排入环境内,则对水、土壤和人体健康造成很大危害。因此,废油的循环使用和高效处理,对于节约能源,减轻污水处理的压力以及解决污水水质恶化问题,具有重要意义。本文主要针对目前已经比较成熟的真空滤油机处理工艺的耗能大、多次循环、处理油品单一等不足之处,进行更深一步的优化研究,为真空滤油机的更新换代提供经验。本实验主要是利用LABVIEW信号采集程序,通过在线监测和采集压力,流量、温度等信号,来分析各个影响因素对“真空洗涤”净化脱水的影响规律,找出最佳影响因子,然后在通过最佳影响因子的正交实验,优化最佳影响因子及水平,最终找到“真空洗涤”净化脱水的最佳方法。本实验主要完成以下内容:(1)通过查阅大量的文献,结合现有的废润滑油处理工艺的不足点,提出了一种新的废润滑油脱水净化方法——“真空洗涤”,并对其定义和作用原理进行了详细的阐述,并在此基础上设计了“真空洗涤”净化脱水的实验方案,同时根据实验方案加工或购买了真空滤油机、气体流量传感器、液体流量传感器、微水仪等,建立了实验所需的平台;(2)利用LABVIEW编程语言,设计出了针对不同影响因子信号采集的数据采集系统,该系统包括了试验数据的采集、存储、运算和分析,并完成了信号采集中的参数设置,噪音去除等相关调试工作,以保证信号采集的准确性和连续性;(3)分别以46#汽轮机油和25#变压器油为例,从粗大误差、测量不确定度的评价等主观角度,对脱水率的数据检测误差进行分析,结果显示用此方法测量两种废油时的标准不确定度很小,相关系数非常接近1,相对误差大多在(-0.15,-0.00)之间,表明数据检测的准确度和精确度都很高,为后面的实验打下了坚实的基础;(4)首先通过单个“真空洗涤”影响因素优实验,得到废润滑油的“真空洗涤”净化脱水最优单因子条件为:真空度:0.097MPa、温度:80℃左右、运行时间:30s左右、初始含水率为:1%左右、通气量为:15m/s左右,其次根据最佳影响因子的正交实验,得到最佳的脱水净化条件组合:真空度:0.097MPa、运行时间:30s;温度:80℃;通气量:15m/s;初始含水率为:1.0%,并通过实验验证,不通气为:38%,通气时的最佳脱水率为50%,比不通气时高约12%。