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次氯酸钙作为漂粉精的主要成分,具有稳定性强,杂质少,使用方便,易于运输和储存等优点,应用广泛。国内传统的次氯酸钙生产采用钙法工艺,该工艺存在产品有效氯含量低、形状不规则、残渣多、废液难处理等诸多缺点,对产量及环保等产生较大影响,而钠法生产工艺受制于国外公司的技术限制,在我国未能得到推广利用。为此,本文主要针对钙法工艺的不足,通过在原料中加入氢氧化钠,研究钠法生产次氯酸钙的工艺,以期为工业生产提供依据。 按照钠法生产工艺,在实验室分别采用分析级、工业级原料生产漂粉精,得到最优的生产工艺条件,即反应温度为40℃,NaOH的浓度为30%。因在母液中存在部分产品,故在上述条件下生产时进行母液回收实验,以降低成本。完成上述实验后,按照批量生产2.5kg漂粉精进行了放大试验,放大试验的同时考虑母液回收利用。将母液中的次氯酸钙成品回收,经粗略估算生产成本可降低约5%。在此基础上,依托天津市西青区某次氯酸钙生产企业进行钠法的工艺改造。通过配浆、氯化、配料、干燥等过程,使得生产过程工业化。结果表明,工业化生产情况正常,产品稳定性和有效氯含量显著提高,产品有效氯含量一般能达到60%以上,杂质含量显著降低,形成颗粒状结晶成品,三废排放大大减少。 通过对实验结果和工业化结果进行分析可知,钠法工艺克服了钙法工艺的不足,提高了产品的稳定性和有效氯含量,降低杂质含量,形成颗粒状成品,大大减少残渣,其母液回收处理方便,环保压力大大降低。本文的研究结果,为工业生产次氯酸钙提供了一定的理论基础和实验依据。