缺氧/好氧生物膜工艺处理低碳氮比生活污水的脱氮特性

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近年来,随着我国农村地区居民生活方式的转变,村镇污水中含氮污染物水平日趋上升。为缓解水体富营养化问题,急需对其进行脱氮。考虑到短程硝化反硝化、厌氧氨氧化等新型生物脱氮技术管理需求较高、稳定性不足,目前传统硝化/反硝化技术仍是村镇污水脱氮的最适合途径。基于我国农村地区的发展现状和村镇污水呈现低碳氮比(C/N)的趋势,对传统生物脱氮技术进行改良和优化,以实现“简单、高效、经济”的污水脱氮和生物质的资源化具有重要意义。本研究将生物膜技术与缺氧/好氧(A/O)工艺融合,根据村镇污水分散处理的原则和清洁卫生的需求,将一体化设备融入其中,构建推流式一体化A/O生物膜反应器,包括缺氧固定床生物膜反应器(Fixed bed biofilm reactor, FBBR)、好氧移动床生物反应器(Moving bed biofilm reactor, MBBR)和小型沉淀区,对低C/N比实际生活污水进行处理。经过603d的试验,主要研究内容与结论如下:(1)考察了不同载体填充率对反应器快速启动的影响。FBBR和MBBR分别填充45%的聚氨酯泡沫和20%的聚丙烯空心环载体可在27d内完成启动;启动后经过22d的优化可实现污泥零回流。(2)优化了反应器处理低C/N比生活污水的脱氮性能。在进水C/N比为2.5-4.0时,控制系统N负荷为0.11kgN/(m3·d),MBBR的污泥龄(SRT)为42±4d,有利于好氧区硝化型生物膜的形成和污泥的稳定化。FBBR内7.2h的缺氧停留时间(HRT)促进了内源反硝化,降低缺氧污泥表观产率。通过间歇排泥简化了运行维护,实现简单脱氮;上述条件下,200%的内回流比(R)可去除进水中69.3%的TN,R大于300%可实现出水TN浓度小于15mg/L,达到城镇污水处理厂一级A排放标准(GB18918–2002),实现高效脱氮;取消缺氧搅拌、污泥回流和较低的R则降低了运行能耗,实现经济脱氮。(3)针对A/O生物膜工艺,提出了通过同步硝化反硝化(Simultaneousnitrification-denitrification, SND)实现村镇污水强化脱氮的运行策略。R=200-350%时,原水中37.7-42.2%的TN通过SND去除,MBBR内生物膜形成的缺氧“微环境”和对原水中碳源的高效利用是关键因素。SND受温度影响较小,在16±0.5℃下,DO=3.5±0.5mg/L,C/N=2.5-3.3时,系统可实现0.353mgN/(L·h)的SND脱氮。(4)论证了长期运行的好氧MBBR中(SRT>40d)脱氮途径的转变。厌氧氨氧化成为继SND后,实现低C/N比实际生活污水强化脱氮的有力补充。(5)考察了反应器中缺氧剩余污泥作为异养部分反硝化(NO3--N→NO2-N)系统微生物载体以实现资源化的可行性。在以NaAc为碳源的反硝化过程中,在快速生物降解COD(RBCOD)与NO3--N的比值(RBCOD/NO3-)为2.7时,通过pH指示分段进水可稳定实现间歇流运行模式下60%的NO2-N积累率,为部分反硝化系统的实际应用提供了理论基础;pH为9.0-9.6的碱性环境可在内源反硝化阶段成功抑制N2O的释放。(6)考察了好氧MBBR中生物膜应用于预曝气耦合半短程硝化-厌氧氨氧化系统以实现好氧生物膜资源化的可行性。在用于微污染水处理时,较低的污泥浓度(MLVSS)需求和生物膜工艺的长SRT可提高α系数(污水和清水中氧转移系数kLa的比值),降低曝气能耗。当进水NH4+-N和TN浓度均值为分别2.97和6.52mg/L时,控制MLVSS为800mg/L,反应HRT为0.67h,可实现35.3%的平均TN去除率。
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