20CrMoA抽油杆钢组织性能控制研究

来源 :河北理工大学 河北联合大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ITredfox
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
20CrMoA抽油杆钢是石油钻井专业用钢,由于石钢产品存在一些较严重的质量问题,如魏氏组织、带状组织等缺陷组织,影响了钢的综合性能,由此引发了一系列质量异议。为减轻20CrMoA抽油杆钢质量缺陷,提高产品性能,增强产品的市场竞争力,我们有必要对20CrMoA抽油杆钢的组织性能加以控制。 本研究首先用采用Gleeble动态热模拟分析技术,通过热轧工艺的物理冶金实验研究,分析了20CrMoA抽油杆钢在热变形过程中,奥氏体化温度T<,A>对初始晶粒尺寸d<,r>的影响,以及形变温度、形变量、应变速率等因素对奥氏体静态再结晶的影响。为确定最佳的热轧工艺参数提供了科学可靠的实验依据。其次,采用Formastor-Digital全自动相变仪测定了20CrMoA抽油杆钢的CCT曲线,为轧钢工艺控制与材料性能预测提供了准确、科学的理论基础。再次,对20CrMoA抽油杆钢冷却析出组织的生成与控制机理进行了研究,通过热模拟实验得到不同冷却条件下钢材的金相组织,重点研究了影响20CrMoA抽油杆钢韧性的异常组织的产生条件。可以据此为轧后控制冷却制定一个合理的冷却工艺,从而改善石钢20CrMoA抽油杆钢材的组织,提高钢材的综合性能,并为后续的综合工艺实验研究提供必要的参考。最后,采用动态热模拟分析技术,进行多道次轧制+控制冷却的综合工艺实验研究,分析并确定不同工艺制度对轧材组织性能的影响,提出适宜于现场条件的加热、轧制及冷却工艺制度。 实验结果表明,降低变形温度和增大变形量都能促使奥氏体再结晶百分数增大并细化奥氏体晶粒;在保证钢良好的加工性能的前提下,适度降低加热温度,以细化初始奥氏体晶粒尺寸;适当降低加热温度的情况下,在粗轧和中轧机组热轧温度相应降低到900℃~950℃,以使该变形区晶粒细化。 通过精轧后冷却析出过程的研究可以看出,降低终轧温度和加快冷却速度都能细化铁素体晶粒;当终轧温度大于1000℃,冷速大于0.7℃/s时,有可能出现魏氏组织;当冷速低于0.3℃/s时,就有可能出现带状组织。因此终轧温度应控制在950℃左右,终轧后应该快冷(6℃/s左右),这应利用精轧机组后的穿水装置对精轧后钢材穿水降温,达到细化晶粒目的;上冷床温度控制在900℃左右,在冷床上冷却到800℃以后,冷却速度应控制在0.4℃/s~0.6℃/s之间,这为现场生产工艺的制定提供参考。
其他文献
铝电解用惰性阳极由于具有环保和降低铝生产成本等优点而备受人们关注。从Hall-He roult炼铝法一开始,人们就开始尝试用不同的材料来制备惰性阳极,并取得了一定的进展,但至今还
聚砜(Polysulfone, PSF)作为血浆分离(Plasmapheresis)的膜材料具有十分优良的生物相容性、化学稳定性和机械强度等性能,与其他合成材料相比已广泛受到临床医学界的欢迎。但是聚砜的疏水性使其在血浆分离过程中出现严重的膜污染问题——主要是蛋白质在聚砜膜上的不可逆吸附,可以使超滤膜的通过率下降30%以上,一旦蛋白质的构象发生变化还会诱发血液凝固和免疫系统活化等一系列有害结果。目前
目的探究近视程度、逐视速率、视标颜色以及视标与所在背景对比度与负后像持续时间的相关关系。方法1.使用电脑验光仪和综合验光仪及假同色图对多名在校大学生进行视功能检查
本研究针对通钢120吨复吹复吹转炉冶炼过程中实际情况,在1:7的有机玻璃模型中进行了冷态模拟实验,测定了不同底气元件布置方式、顶吹流量、底吹流量、枪位条件等操作参数与均混
白云鄂博矿是比较罕见的多金属共生矿,矿体内部含有71种元素,其中主要包括铁、铌、稀土、钍、钾、钠、氟等。目前传统的白云鄂博矿高炉冶炼需寻求新的工艺和方法,因此开展白云鄂
新课程标准提倡教育要结合生活来展开,从而提高教学效率.思想品德并不是与生俱来的,而是通过后天培养形成的,所以思想品德回归生活的提出具有现实意义,可以帮助学生建立正确
股市的回暖让很多投资者看到了其中蕴含的机会。伴随着全球经济的逐步复苏,曾经一败涂地的理财产品也开始迸发活力。市场总是充满了机会,关键在于如何抓住它。 The pick-up
连铸坯的质量包括铸坯洁净度、铸坯表面缺陷、铸坯内部缺陷等,连铸坯质量控制的方向是,铸坯洁净度决定于钢水进入结晶器之前的各工序,铸坯表面质量决定于钢水在结晶器的凝固过程
建筑工程质量不过关,不仅会对用户的生命财产带来一定的负面影响,同时会给使用者和国家造成一定的损失和浪费,因而在整个建设工程建设周期都应该将质量管理放在首要位置.随着
低浓度SO2烟气是造成大气污染的主要气体之一,给工业、农业、人类健康等带来了重大的危害和损失,所以治理低浓度SO2烟气的污染是一项重要和迫切的任务。但是,脱除烟气中低浓度SO