论文部分内容阅读
国内钢铁企业都不同程度的对转炉尘泥再利用进行研究,但我国对转炉尘泥的利用率相比仍比较低,并未达到产出与回收利用平衡,加大综合回收力度已成为各钢铁企业的重要研究课题。
本论文研究结合安钢生产条件,寻求出两种转炉尘泥再处理利用的生产工艺,以便指导生产。
首先在实验室条件下,选取不同的混合、造球工艺参数,并就此对造球的质量影响进行了实验研究。根据100吨转炉尘泥资源状况,喷加不同浓度尘泥的配合料混合、造球后进行烧结实验室试验,并对烧结过程及烧结矿性能的影响机理进行分析和研究,在安钢90/105m2烧结机上进行了工艺改造和工业试生产,验证了实验室试验结果。
另外为了更有效地利用转炉尘泥,采取以转炉尘泥为主要原料,选择聚丙烯酸胺、聚乙烯醇和膨润土作粘结剂,生石灰作添加剂进行了压团和焙烧试验研究,对成球的抗压强度和落下强度进行了测定和分析,并确定了粘结剂最佳工艺参数。将复合造渣剂应用到安钢35吨转炉后对转炉的冶炼指标、脱S和脱P能力、转炉的冷却能力和炉渣成分进行了测定和分析,证实在各个方面都得到了良好的效果。
工业试验验证了实验结果,本课题所研究的技术工艺是可行的,有较好的经济效益,同时还具有废物利用,保护环境等社会效益,本课题为安钢转炉尘泥利用找到了两条有效的利用途径。