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本文采用包钢CSP热轧板卷作为原料,在内蒙古科技大学实验室采用Ф70/100×245四辊轧机、SK-50mm×400mm管式可控气氛炉进行了冷轧、退火实验;采用WDW-200微机控制电子万能试验机、GBS-60B数显自动杯突试验机对部分退火试样进行了性能检测,采用金相蚀坑法检测了退火试样1/2厚度和1/4厚度位置的织构,同时对包钢CSP条件下SPCC深冲板进行了组织、织构及性能检测,主要研究了短流程工艺条件下,热轧板经冷轧和退火后,其织构及组织性能演变规律。
本文冷轧和退火实验方案采用两个,原料均采用包钢CSP用于生产冷轧薄板的热轧板卷。研究了冷轧总压下率分别为50%、62.5%、67%、80%,退火温度为700℃,分别保温30min和60min条件下,冷轧板退火织构及组织性能演变规律;研究了CSP热轧板经5道次冷轧变形,总的压下率为73.6%,退火温度分别为670℃、710℃、750℃及790℃,保温时间都是90min,及退火温度为710℃,而保温时间分别为30min、90min、150min及210min条件下,冷轧板退火织构及组织性能演变规律。对包钢CSP条件下生产SPCC1.2mm冷轧板的热轧板料、冷硬板和退火板进行了组织、织构及退火板卷的性能检测及分析。
结果表明:在包钢CSP条件下,冷轧工艺和退火工艺是影响退火织构的重要因素;冷轧压下率为67%,退火温度为700℃,保温时间为60min时,{111}/{100}织构线密度比值为2.43,其塑性应变比为1.29;冷轧压下率为73.6%,退火温度为750℃,保温时间为90min时,其{111}织构线密度为9.98%,{111}/{100}织构线密度比值为2.1。
本实验结果对CSP条件下通过控制冷轧和退火工艺,提高冷轧板退火后{111}/{100}的织构比率提供了一定的实验依据。