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辽阳石化公司原有己二酸装置采用环己烷氧化法,生产运行现状评价结果表明,该装置存在着工艺路线复杂,单耗高,清疤周期短,蒸汽消耗量大等诸多问题。针对这些问题,在大量文献资料调研的基础上,初步选择了三种技术改造方案。经过经济技术比较,确定了在原有装置基础上扩能改造的技术方案为最优方案。根据该方案,对原己二酸装置进行了改造,改造内容主要包括:反应系统整体放大1.25倍;结晶器出料温度由20℃调整为30℃;精己二酸干燥工段以流化床干燥替代气流干燥;硝酸浓缩部分由原来的单效蒸发改为双效蒸发;新鲜水喷淋冷却改为循环水间接换热;增加氨洗;增加了除铁工序;己二酸结晶工段采用RW循环,冷冻水换热,增加亚硝气吸收塔等方面。装置经过优化改造后的运行结果表明,醇酮单耗下降11kg/t,硝酸单耗下降44kg/t,精己二酸成品能耗下降145.74kg标油/吨,4#井COD负荷降到500kg/h以下,污水排放量降到200t/h,己二酸产量由70000吨达到140000吨,达到了预期目标。此项工作的应用为同行业的技术改造提供了有益参考。