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河南油田普通稠油油藏受地层条件制约,大部分区块开发效果不够理想,多周期蒸汽吞吐后,油汽比降低,依靠吞吐无法进一步提高采收率。为解决河南油田普通稠油在现有条件下难以驱动的问题,本文引入了一种新型活性高分子稠油降粘剂,探索应用降粘剂提高稠油油藏采收率的可行性。本研究所用的活性高分子稠油降粘剂的分子链中同时存在亲水及疏水基团,因而其兼具聚合物和表面活性剂的性质;此外,活性高分子降粘剂可使地层条件下的稠油从“油包水”的状态转变为“水包油”的乳化状态。本文结合活性高分子降粘剂静态评价以及室内驱替实验,开展活性高分子降粘剂理化性质、吸附特性等性能评价,研究不同浓度活性高分子降粘剂的注入性以及驱油效果,从而探索活性高分子降粘剂是否适用于驱替稠油,以期为稠油开发提供新的技术思路。静态实验表明,采用矿化度为1870mg/L的地层水配制的降粘剂溶液粘度为3.2~25.8m Pa·s,相比于蒸馏水配置的降粘剂溶液,粘度下降了79.75%~97.05%,表明地层水矿化度对粘度影响较大;加入浓度为1500mg/L的活性高分子降粘剂溶液后,原始油水界面张力从35m N/m降至6.22m N/m,表明其具有较好的界面活性;浓度为1000mg/L的降粘剂溶液与原油混合后可达到最佳的降粘效果,降粘率为91.25%;对原油和活性高分子降粘剂形成的乳状液进行稳定性指数TSI值分析,该乳状液具有良好的稳定性。吸附特性实验表明,不同浓度的降粘剂溶液吸附平衡时间约为7~9h,1200mg/L的降粘剂溶液的吸附量为3.08mg/g,该浓度降粘剂溶液与油砂表面的离子交换作用更强,吸附量较大。注入性实验表明,随着活性高分子降粘剂浓度以及岩心渗透率的变化,阻力系数在48.96~69.37之间,残余阻力系数在5.85~25.11之间,该活性高分子降粘剂具有良好的流度控制能力。驱油实验表明,采用0.4PV注入量、1500mg/L降粘剂浓度的注入参数时,对于渗透率为500×10-3μm2的岩心,采出程度可提高9.36%,对于渗透率为900×10-3μm2的岩心,采出程度可提高8.89%;活性高分子降粘剂还可提高非均质油藏的采出程度,适用于渗透率级差在20以内的岩心,整体采出程度可提高9.96%~12.2%。通过室内评价实验,证明了该活性高分子降粘剂具备良好的理化性质、注入性能以及提高采收率效果,为河南油田稠油油藏的开发提供理论参考。