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随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高,水体中氮元素的污染问题日益严重。因传统生物脱氮工艺具有占地面积大、运行费用高和污泥产量高等缺点,研究者积极对传统生物脱氮工艺进行改进或开发新工艺,分段进水缺氧(A)/好氧(O)生物脱氮工艺因其具有总氮去除率高、污泥产量低和基建费用省等特点而备受研究者的关注。本研究在分段进水A/O生物脱氮工艺试验研究的基础上,建立了适用于该工艺的数学模型,并利用模型对工艺实现了稳态模拟。通过试验和模拟,得到以下结论:1.采用活性污泥法的三段进水A/O生物脱氮工艺,缺氧区与好氧区总容积之比为2:3,按照缺氧池等硝态氮污泥负荷的原则设计缺氧池池容,按照等凯式氮污泥负荷的原则设计好氧池,污泥回流比为0.75,各反应段流量分配系数为:0.46、0.32、0.22,在总水力停留时间为24h时,工艺的氨氮、总氮、COD去除率分别为97.60%、82.34%和94.52%;在总水力停留时间为12h时,氨氮、总氮、COD去除率分别为99.82%、87.18%和96%。2.采用三段进水A/O生物膜脱氮工艺时,缺氧区与好氧区总容积之比为2:3,按照缺氧池等硝态氮污泥负荷的原则设计缺氧池池容,按照等凯式氮污泥负荷的原则设计好氧池,硝化液回流比为0.75。以反硝化每去除单位质量硝态氮所需的COD值(,mgCOD/mgNO3N)为7优化流量分配时,各反应段流量分配系数为:0.46、0.32、0.22,工艺的氨氮、总氮、COD去除率分别为96.71%、78.42%、98.84%。当采用为4计算流量分配系数,各反应段流量分配系数为:0.64、0.26和0.10时,工艺的氨氮、总氮、COD去除率分别为94.85%、75.81%、99.62%。3.以活性污泥一号模型(ASM1)为基础模型,利用MATLAB软件编程,经过修正、灵敏度分析和模型校验后,得到了适用于分段进水A/O生物脱氮工艺的数学模型,用该模型对试验工况进行稳态模拟,取得了较好的模拟效果。当模拟总水力停留时间为24h的反应器出水水质时,模拟氨氮、硝态氮与实测值的误差为14.29%和3.93%。当模拟总水力停留时间为12h时反应器出水水质时,模拟氨氮、硝态氮与实测值的误差为0和1.75%。4.利用模型对进水流量分配的影响因素进行模拟,当按照进入缺氧池的硝态氮量与COD恰好反应的原则进行流量分配时,在不同的碳氮比(C/N)下,值以取7为宜。5.利用模型对工艺不同总水力停留时间进行模拟,总水力停留时间分别为24h,16h,12h,8h,6h,4h时,工艺各反应单元污染物去除率存在差异,总水力停留时间以取6小时为宜。6.利用模型对工艺的污泥回流比进行模拟,污泥回流比分别为:1/3、1/2、3/4、1、3/2时,工艺各反应单元出水水质有较大差别,工艺污泥回流比以取3/4~1为宜。7.利用模型对两种流量分配方式进行模拟,按照反硝化所需碳氮比相匹配的原则设计进水流量分配时,工艺各反应单元出水水质优于等流量分配方式。8.利用模型对不同的容积分配方式进行模拟,按照缺氧池等容积负荷或等硝态氮污泥负荷设计缺氧池池容,以等凯式氮容积或污泥负荷设计好氧池池容时,工艺各反应单元出水水质优于等容积分配方式。