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目前国内天然气随着钻探领域的不断深入,一些深层高压气田成为近期开发的主力,这些气田由于储层埋藏深、地层压力高,动态监测成本高风险大,此外,复杂的井筒工艺状况导致监测资料出现异常的频率高。迪那2超高压气田是西气东输的主力气源之一,该气田在开采过程中受井筒工艺影响,多数井存在持续的流压监测异常现象,严重影响了对气井稳产能力判断,使得生产调控措施制定存在盲目性和风险。针对这类流压异常井的识别诊断和跟踪修正是该气田开发跟踪中首先要解决的问题。论文调研了超高压气田储层应力敏感性文献,消除了应力敏感导致气井流压异常这一判断。同时针对气井流压异常诊断与修正方法开展了国内外文献调研,系统总结了以Blasingame递减曲线图版和Agarwal-Gardner递减曲线图版为主气井现代产量递减分析发展历程,剖析了其中气井流压异常诊断与跟踪模拟方法在迪那2气田气井流压异常分析中的局限性。根据气体高压阶段(P>50MPa)PVT特征,对现代产量递减分析中的“压力”、“产量”和“时间”等关键参数的形式进行了简化,建立了高压气井的标准流动曲线和流压异常诊断图版。与原有的气井标准流动曲线和诊断图版相比,高压气井标准流动曲线和诊断图版既保留原有的功能,又节约了计算流程和工作量,在应用时直接利用生产数据,不需要进行任何复杂的计算程序和专业软件,便于矿场日常分析计算。从确定的高压气井标准流动曲线的形式来看,气体在高压阶段可压缩性差,刚性强,具有准液体性质,因此高压气井的标准流动曲线形式与油井的标准流动曲线形式相似。利用连通气藏生产过程中不同部位流压下降特征,确定了单井控制储量比例(井控储量/气藏总储量)与单井产量比例(单井产量/气藏总产量)线性正相关系,建立了考虑井间干扰情况下井底流压跟踪修正方法,克服传统方法由于无法考虑邻井产量变化和气田总体调产的影响,而导致的修正后井底流压与气田总体变化趋势不符现象。对迪那2气田流压异常井开展了诊断与跟踪修正,该气田流压异常井在诊断图版上均表现出流动曲线在后期向下偏离标准曲线现象,说明井筒摩阻异常,井底流压计量偏低。异常井修正后流压变化趋势与正常井变化趋势一致,符合连通气藏特征。根据修正结果开展了气井生产制度合理性评价,指出部分井配产高,生产压差大,存在水侵风险,应进一步降低气井产量。