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改良A~2/O分段进水工艺很好的解决了传统A~2/O处理工艺中脱氮除磷的矛盾,提高了出水水质,但活性污泥法污泥产量大的弊端并没有得到很好解决。改良A~2+OSA分段进水工艺的出现可以有效的解决这个问题。通过与改良A~2/O分段进水工艺的对比来研究改良A~2+OSA分段进水工艺的污泥减量及污染物去除效果,得到以下结论:(1)在一定范围内污泥在污泥厌氧池中的停留时间越长,污泥产生量就越少。污泥停留时间为2h、5h、8h所对应的污泥产率分别为0.158gMLSS/gCOD、0.138gMLSS/gCOD、0.102 gMLSS/gCOD。污泥回流比越高,污泥的产生量就越少。回流比为50%、75%、100%所对应的污泥产率分别为0.163 gMLSS/gCOD、0.135gMLSS/gCOD、0.102 gMLSS/gCOD。(2)改良A~2+OSA分段进水工艺与改良A~2/O分段进水工艺相比有着良好的污泥减量效果,稳定运行30天污泥累计排放减少了136.67g。改良A~2+OSA分段进水工艺的污泥产率为0.1gMLSS/gCOD,改良A~2/O分段进水工艺的污泥产率为0.168gMLSS/gCOD,污泥减量率达到了39%。(3)污泥厌氧池的加入没有影响系统的污染物去除效果。系统稳定运行后,当进水COD、TN、NH3-N、TP的平均浓度为521.4 mg/L、57.7 mg/L、55.5 mg/L、7.6 mg/L,改良A~2+OSA分段进水工艺的出水COD、TN、NH3-N、TP的平均浓度为30.9 mg/L、7.49 mg/L、3.33 mg/L、0.39 mg/L。改良A~2/O分段进水工艺的出水COD、TN、NH3-N、TP的平均浓度为40.7 mg/L、10.9 mg/L、2.3 mg/L、0.42 mg/L,出水水质均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。(4)与改良A~2/O分段进水工艺相比,改良A~2+OSA分段进水工艺在厌氧池中,COD、NH3-N的去除和厌氧释磷的能力得到增强,污泥厌氧池的加入降低了缺氧池的COD去除与反硝化除磷能力,改良A~2+OSA分段进水工艺的硝化性能也有略微下降。(5)污泥在污泥厌氧池中发生了溶胞作用,并进行了反硝化和释磷反应。通过污泥减量装置后COD浓度、NH3-N、TP均有所增加,TN、NO3--N呈下降趋势。污泥厌氧池的加入也改善了污泥的活性,VSS/SS、比好氧速率(SOUR)、污泥沉降性均有提高。