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宁夏某化肥厂尿素装置原设计为氨汽提工艺,生产能力为每天1740吨,为了提高生产能力,降低设备腐蚀程度,将生产工艺改造为 CO2汽提工艺,将生产能力提高到每天2610吨。在经过扩能改造后,尿素产品存在粉尘含量高、缩二脲含量高、水分含量高和粒度品级低等问题。本文通过查找高、中、低压系统、蒸发系统、造粒系统的工艺参数的控制质量和设备结构缺陷等原因,来解决尿素产品的质量问题。 本文通过调整造粒系统的流化空气流量、喷射空气流量、温度、负压,造粒系统的返料比、加入甲醛量,破碎机和振动筛技改,将尿素粉尘含量控制在了30mg/m3;通过调整系统的各高、中、低压及蒸发系统的温度和液位等参数,将尿素缩二脲含量控制在1.0%以下;通过控制熔融尿液浓度、造粒机内温度、压力、风量和床层高度,蒸发系统的温度、压力、液位等参数,最终将水分控制在0.5%以下;通过造粒系统的参数优化,破碎机刀辊和尿素筛的技改,将粒度品级控制在96%以上。宁夏某化肥厂实施以上技改和措施后,收到了良好的效果,粉尘量也明显减少,产品中缩二脲从2.00%降到0.5%以下,水分从1.28%降到0.32%左右,优级品率由原来的56.34%提高到96.7%。大颗粒尿素质量进入国内先进行列。