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随着汽车产业的迅猛发展,废旧轮胎的产生量逐年急剧增加,废旧橡胶的资源化再利用已经成为世界各国研究的热点。本文采用废胶胎胶粉,改性后制成阻尼材料,既可以有效地使废橡胶资源化,又能治理振动和噪声污染,具有较大的经济、环境和社会效益。本文通过有机小分子杂化的方法:加入受阻酚AO-60进行改性,将废胶粉制成了高性能的阻尼胶垫。采用DMA、SEM、XRD、DSC和FT-IR等分析手段,对该杂化胶垫的各项性能进行了表征和研究分析。得到的主要结果如下:(1)通过研究杂化胶垫的制备工艺,对废胶粉和AO-60的共混方法进行了调整。鉴于废胶粉和AO-60的加工特性,采用预先搅拌的方法替代了传统的塑炼过程;按照特定的次序投放,助剂可以获得更为均匀的分散效果。(2)采用DMA(动态热机械分析、动态力学分析)表征该杂化胶垫的阻尼性能,着重研究了AO-60对胶垫阻尼性能的影响。结果表明:有机小分子杂化可以使胶垫的损耗因子(tanδ)峰高从0.366显著提高到0.885;随着AO-60用量的增加,杂化胶垫的损耗因子逐渐增大,玻璃态储能模量升高,并且损耗峰对应温度明显朝高温方向移动。(3)采用SEM、XRD、DSC和FT-IR等分析手段对杂化胶垫的微观结构、结晶形态、热行为和氢键的存在进行了表征。测试表明:AO-60与废胶粉基体的相容性较好,大部分AO-60以无定形态溶于基体中,只有少量以β晶型聚集,整体上形成均匀的微观相分离区域。FT-IR扫描表明杂化胶垫中确实存在着大量氢键。分析认为:由于较好的相容性,AO-60得以融入胶垫的硫化网络并形成氢键与之结合,从而强化了硫化网络结构,提高了胶垫的阻尼性能。(4)研究了废胶粉基体的粒径对杂化胶垫阻尼性能的影响。结果表明:在本文实验中,采用60目的废胶粉作为基体,杂化胶垫的阻尼性能最优,在53.6℃下其tanδmax值达到了0.784。(5)研究了硫化工艺条件与杂化胶垫阻尼性能的关系。结果表明:硫化温度、硫化压力、硫化时间均对杂化胶垫的阻尼性能存在一定影响。在本文实验中,杂化胶垫适宜的硫化工艺条件为:硫化温度145℃,硫化压力10MPa,硫化时间20min。(6)深入研究了硫化助剂体系对杂化胶垫阻尼性能的影响。对比实验结果表明DM/TMTD并用体系下杂化胶垫的tanδmax值更大。进而对DM/TMTD并用体系的杂化胶垫采用正交实验和极差分析,其结果表明:各硫化助剂对杂化胶垫阻尼性能的影响因子都较小;硫化助剂体系中具有相对较大影响的助剂依次为:S、TMTD、DM、DOP;本文实验中杂化胶垫最佳的硫化助剂配方为:S,2.5份;TMTD,0.1份;DM,0.4份;DOP,8份;ZnO,3份;CZ,0.1份;SA,2份。