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随着我国钢产量的快速增长,产品供大于求的矛盾日愈突出,对钢质量的要求也越来越严。国内许多钢铁企业为了提高效益,都把发展高附加值产品当作战略任务来抓。安阳钢厂把生产管线钢做为重点发展项目。而管线钢对钢液纯净度都有不同程度的要求,为此开展纯净钢生产技术研究,以生产出高附加值产品,获得较大的利润,拓宽生存空间。通过项目的研究,形成在纯净钢生产方面功能的工艺技术,生产出符合纯净度要求的产品,满足市场不断对新产品的需求。
本文对安钢铁水脱硫→转炉顶底复合吹炼→LF/VD→连铸冶炼工艺进行了纯净钢生产工艺控制及应用研究,取得如下主要进展及成果:
(1)控制转炉回硫率0.005%,产品中硫含量能够达到0.0009%-0.0005%水平;转炉出钢最低磷为0.001%,成品磷最低为0.006%。
(2)开发了新的脱碳工艺,钢液真空处理可脱碳0.024%-0.031%,平均脱碳量为0.0257%。从转炉终点到成品材增碳量在0.03%~0.035%之间,满足了管线钢对钢中碳含量的要求。
(3)能够将钢中的氮含量稳定的控制在55ppm以下,采用VD脱碳技术可以将钢中的氮含量稳定的控制在35ppm以下。
(4)夹杂物来源和形状复杂,提出了控制夹杂物含量的措施,拉伸断口上出现较多的大颗粒夹杂物,主要原因是精炼过程渣稀所致。
(5)铸坯纵裂发生比例稳定在1%以下,避免了横裂的产生。铸坯合格率达到了96%以上,中心疏松小于1.5级,中心偏析无A类,基本上为B、C类,级别不大于1.5级,铸坯内部基本无裂纹。致密度波动较小,在0.9597-0.9691范围。夹杂物含量可控制在0.0015%以下。
(6)采用动态轻压下,改善宽板坯中心质量效果明显,铸坯中心偏析比不使用的评级低0.5~1级。