关于重型卡车机械油门操纵系统的优化设计分析

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  摘 要:针对重型卡车中的机械油门操纵系统,在简单介绍系统结构与工作原理的基础上,对其优化改进方法进行深入分析,提出具体的优化改进方法。
  关键词:重型卡车;机械油门操纵系统;系统优化设计
  中图分类号:U464.13 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)18-0339-02
  在对机械油门操纵系统进行设计工作时,应重点考虑两项指标,即油门拉索的实际行程与踏板作用力。若踏板作用力相对较大,则车辆驾驶员的实际操纵将较为费力,易疲劳,对驾驶舒适性造成影响,另外,如果踏板作用力较大,则油门拉索将受到很多的力,使油门拉索损坏。若油门拉索实际行程无法满足要求,则即便踏板踩到底,也难以达到最高的转速,对车辆加速造成影响。可见,该系统结构使油门拉索实际行程与踏板作用力相互制约,当想要减小踏板的作用力时,需要减小油门拉索的实际行程。基于此,在设计工作中,应做好综合考虑,即确保发动机可以达到理想转速,又能降低踏板作用力。
  1 重型卡车机械油门操纵系统结构与工作原理分析
  重型卡车机械油门操纵系统结构如图1所示。
  圖1中,1表示踏板臂总成;2表示限位螺栓;3表示控制轴总成;4表示弹簧;5表示油门拉索;6表示弹簧;7表示拉杆总成;8表示停油缸;9表示油门手柄[1]。
  当汽车加速时,踏板臂总成将被踩下,使控制轴总成发生转动,对油门拉索开始牵引,带动拉杆总成转动,使停油缸开始移动,由于停油缸和油门手柄直接相连,所以停油缸对油门手柄驱动后,将开始转动,加快车辆的行驶速度。在车辆加速后,放松踏板,在两个弹簧的共同拉力作用之下,发生移动的部件都将回到原处。借助限位螺栓,能避免踏板臂总成发生翻转。通过对系统结构的深入分析可以发现,在加速器实际阻力保持稳定的情况下,要降低油门拉索实际拉力,需对拉杆总成基本结构实施适当的更改,即进行结构优化与改进。
  2 结构优化与改进
  从售后信息的反馈结果看,该系统存在以下常见问题:油门拉索容易断裂和踏板沉重,因这些问题造成的索赔十分严重。基于此,针对产生此类故障的车辆实施了深入调查与分析,并根据调查与分析的结果,对系统实施正确有效的优化及改进[2]。
  2.1 前期测量与分析
  测量20辆重型卡车(1~20#)的踏板初始高度,测量结果如表1所示。
  从表1数据可以看出,按驾驶舒适性角度判断,以上高度合理可行。与此同时,对踏板工作行程进行测量,测量结果在91~100mm范围内。
  在此基础上,对以上车辆踏板作用力实施测量,在踩下踏板之后,当车速达到2400转时的需用力,测量结果如表2所示。
  通过实测可知,如果踏板作用力保持在60N左右,则长时间驾驶容易疲劳。可见,售后反映的问题确实存在。
  2.2 优化与改进
  对拉杆总成而言,其存在油门拉索专门选装连接位置,其中,手油门拉索具体连接位置和转轴之间的距离确定为84mm,而脚油门拉索具体连接位置和转轴之间的距离确定为40mm,可见,对手油门拉索而言,其杠杆效应将比脚油门拉索显著[3]。
  车辆运行过程中,脚油门实际操纵频率明显比手油门高,基于此,对油门拉索之后连接处实施更换,这样能提高拉杆作用力,减轻油门力。然而,在装车试验中还发现,在手油门处安设油门拉索后,脚油门和停油缸之间的杠杆比将明显变小,在踏板触地之后,转速仅可以达到1900转,无法满足转速的实际要求。对此,为保证脚油门和油缸之间的杠杆比,应适当增大转轴和油缸连接处之间的距离。经实际测量能发现,当杠杆总成和周围其它零件没有干涉时,对于杠杆总成,其实际长度能增大15mm左右[4]。因此,在设计过程中可将杠杆总成增大15mm,同时将油缸的连接点向下移动至拉索下部。
  在改进完成后对加速过程中的踏板作用力进行测量,结果显示作用力可以从60N降低至40N,整体下降近30%,可以满足预期的要求。另外,在踩下踏板之后,转速能达到要求的最高值,且行程达到设计要求。
  3 校核计算
  3.1 行程分析
  油泵油门手柄从怠速位置向全油门位置摆动时如图2所示。油泵油门手柄在从怠速向全油门过渡时,其停油缸实际长度不会变化,在停油缸的后端,油门手柄从A点移至B点以后,停油缸的前端将随着拉杆总成从C点移至D点,而拉索总成的后端,将从E点移至F点,该段实际长度就是拉索总成需要达到的实际行程。从行程与受力分析结果可以看出,该段实际长度在41mm左右。
  对踏板而言,其有效工作行程不少于91mm,处于最小范围之内,踏板的前端从H点移至K点,发生25°的转动,而油门拉索的前端从M点移至N点,其长度就是油门拉索需要提供的实际行程。从行程与受力分析结果可以看出,该段实际长度在45mm左右。因该段的实际长度比上一段长,所以从理论上讲,油门拉索实际形成可以符合相关要求[5](见图2)。
  3.2 受力分析
  油泵油门手柄实际阻力,以及油门拉索前、后两段的拉力是踩下踏板必须克服的作用力。为了对踏板维持力进行准确计算,需先用拉力计对手柄阻力进行测量。在怠速条件下,油门拉索前端的弹簧,其实际长度114mm,在全油门状态下,弹簧实际长度142mm。经计算,弹簧拉力大小为25.1N,而在全油门状态下,拉力大小为42.9N。在怠速条件下,油门拉索后端的弹簧,其实际长度139mm,在全油门状态下,弹簧实际长度153mm。经计算,弹簧拉力大小为39.1N,在全油门状态下,拉力大小为48N。
  在怠速条件下,油门拉索拉力按以下公式进行计算:
  FID=(108×Fd×cos11°/cos6°+Fh1d×cos13°×29)/84×sin61°(1)
  在怠速条件下,踏板力按以下公式进行计算:   Ftd=(103×FId×cos20°)/213+(64×Fh2d×cos22°)/213(2)
  将以上结果代入式(1)、(2)可以得出踏板作用力的最大值为44N。
  在全油门状态下,油门拉索拉力按以下公式进行计算:
  FIq=(108×Fq×cos16°/cos37°+29×Fh1q×cos15°)/84×sin84°(3)
  在全油門状态下,踏板力按以下公式进行计算:
  Ftq=(103×FIq×sin83°)/213+(64×Fh2q×cos5°)/213(4)
  将以上结果代入式(3)、(4)可以得出全油门状态下的维持力为38.4N。经以上计算可以看出,油门的计算踏板力和实测结果基本相符,说明以上优化改进可以达到要求[6]。
  4 结束语
  就目前来看,在进行有效改进以后,油门操纵系统能彻底替换传统的系统,另外,从新系统的售后反馈结果看,系统的实际故障率得到显著降低,车辆的驾驶舒适性得到有效改善,极大的保证了驾驶安全性与用户满意度,优化和改进方法合理可行,值得大范围推广应用。
  参考文献
  [1]陈 欢,张 硕,刘 熹.轮胎压路机手脚联动油门双位置操纵系统的改进[J].工程机械与维修,2015(08):90~91.
  [2]周胜利,冯 勇,骆美富.一种简易的汽车防误踩油门电子控制系统的设计[J].科技通报,2015,31(07):218~221.
  [3]孟 超,曹犁歌.远程油门在粉粒物料运输车上的使用[J].专用汽车,2014(08):100~101.
  [4]吴春江,邓 彪.汽车智能防误踩油门系统的设计[J].汽车工程师,2014(07):24~26.
  [5]骆美富,郭海涛,陈红岩.一种新型的汽车防误踩油门踏板系统的设计[J].科技通报,2013,29(03):188~191+216.
  [6]李文生.捷达轿车电子油门系统工作原理及故障诊断实例[J].汽车维修,2012(09):26~27.
  收稿日期:2018-5-23
  作者简介:何甘林(1984-),男,工程师,研究生,主要从事汽车设计方面工作。
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