论文部分内容阅读
摘 要:介绍了变频技术系统的构成、动能、特点和控制原理及其在煤矿主要扇风机通风调节过程中的运行、使用状况,事实证明:变频自动控制节能给矿山带来十分显著的经济效益,预示该技术在其他行业领域电机节能调速运用的广阔前景。
关键词:变频技术;自动控制;风量;调节
矿井主要扇风机,是煤矿生产中的主要用电设备。经调查,一个矿井的主扇年用电量,约占全矿生产年用电的25%-40%,有的甚至高达50%。就一个年产10万吨左右的南方小型矿井而言,主扇每年至少耗费70万元以上电费。这其中一部分电能是被浪费了的。若能采用变频调节技术,实现矿井主扇自动节能运行,根据安全和生产需要供风,将不失为一种降低矿山生产成本,提高经济效益,保障设备安全运转的有效途径。
1变频系统
1.1系统构成
(1)电力控制设备。包括变频器、开关屏和联络屏。
(2)智能检测设备。包括压力变送器、风流量变送器、PID、PID隔离模块、隔离变压器、直流供电源及信号电缆。
(3)自动控制设备。包括触摸屏、PIC可编程控制器和控制软件。
1.2系统功能
(1)现场信号在线采集。采集矿井的风量、风压等信号,并由PID进行信号处理和计算。
(2)控制变频器运行。根据PID设置参数,适时控制变频器运行,变频器根据负荷变化自动调节输出频率,控制电动机的转速。根据PLC编定的程序,控制风机的切换。
(3)可视化操作界面。风量、压力的设定值和运行值全数字显示,界面丰富、友好,人机对话方便。
(4)操作简单可靠。矿井正常通风或反风,只需分别按下起动或反风按钮即可自动完成。
(5)故障信息自动记录。变频器自动记录故障信息与发生的时间、故障内容,并可调出故障维修指南,方便检修。
1.3系统的安全保护与可靠性
(1)系统设计。在电控设备设计上,采用变频起动为主控、开关屏直接起动为备用的设计思想,每一台风机既可以用变频起动、停机,也可以用开关屏起动、停机,互为备用。同时停止故障风机的运转。当变频系统发生故障时,PLC会自动(也可用手动)切换至低压开关屏,直接起动风机,保证工作风机不间断的运行。
(2)设备先进。变频调速的核心部件——变频器,选用国外CIMR-FTA4160型变频器,该变频器平均无故障运行时间达250000h以上,几乎免维护。低压开关屏全部選用国内一流产品,配自耦降压启动和反转切换启动装置。
(3)保护功能。①电机保护:电子热动电释保护;②瞬时过电流:额定电流200%fl寸停止输出;③保险丝熔断保护:电机在保险丝熔断时自动停止;④过负载保护:CT模式为150%,lmin;VT模式为120%,lmin;⑤过电压保护:主回路直流电压820V以上时停止输出;⑥欠电压保护:主回路直流电压380V以下时停止输出;⑦失速防止:加速中/匀速中/减速中,失速防止设定;⑧接地保护:电子回路保护。
1.4反风操作的可靠性
变频操作面板、开关屏上均设有反风操作按钮,当需要进行反风时,只需按下反风按钮即可实现反风,其操作与正常通风操作一样简单可靠。整个反风操作可在5rain之内完成。
1.5系统控制原理
压力变送器将供风压力变为4-20mA的标准根据该矿主扇使用情况,于2003年5月对该矿主扇安装一套变频节能自动控制系统,一套开关手动控制系统。配电间内设GGDl低压开关柜6台,其中2台开关柜装有正反转功能的变频器各一套;另外还装配了一套常规接线的开关柜,运行时通过编程的PLC控制器控制,可以为互相轮换及故障时切换。
2经济效益分析
(1)不用变频时全速运转,一年的用电量和电费:用电量:320*24*365=2803200kW·h,电费=2803200*0.45=1261440兀。
(2)采用变频调速后的年用电量和电费为:用电量=250x24*365=2190000kW·h电费=2190000*0.45=985500兀。
(3)节电效果为:
节电量=28032130-2190000=613200kW·h,
节电费:613200x0.45=275940兀,
节电率:275940/1261440=22%。
(4)早班、中班、晚班用风量不均衡的节电估算:设早班为满负荷用风,用风系数为1;中班、晚班用风量为早班的95%,用风系数为0.95。则电机功率加权系数为:
加权系数=(1+0.953+0.953)/3=0.9,
节电量=(1-0.9) *2190000=219000kW·h,
节电费:219000*0.45=375000兀。
(5)全年节电量和节电费估算:
节电量=613200+219000=832200kW·h,
节电费=832200*0.45=375000兀,
综合节电率=375000/1261440=29.7%。
理论计算出的节电率与实际测算的节电率基本一致。
结语
该矿主扇安装变频自动控制系统近一年,运转稳定,性能良好,矿井风量根据井下需要,调整自如,在今年春节前的反风演习中,反风时间比往年缩短了2min。更主要的是近30%的节电,一年给煤矿带来了几百万元的经济效益,矿山反映良好。
变频控制技术,不仅用于煤矿主扇,在其他行业,大凡使用电机拖动,又需根据需要变换电机功率的设备,均可采用该技术。对节省电能,降低成本,提高产品竞争力,具有极其重要的现实意义。
关键词:变频技术;自动控制;风量;调节
矿井主要扇风机,是煤矿生产中的主要用电设备。经调查,一个矿井的主扇年用电量,约占全矿生产年用电的25%-40%,有的甚至高达50%。就一个年产10万吨左右的南方小型矿井而言,主扇每年至少耗费70万元以上电费。这其中一部分电能是被浪费了的。若能采用变频调节技术,实现矿井主扇自动节能运行,根据安全和生产需要供风,将不失为一种降低矿山生产成本,提高经济效益,保障设备安全运转的有效途径。
1变频系统
1.1系统构成
(1)电力控制设备。包括变频器、开关屏和联络屏。
(2)智能检测设备。包括压力变送器、风流量变送器、PID、PID隔离模块、隔离变压器、直流供电源及信号电缆。
(3)自动控制设备。包括触摸屏、PIC可编程控制器和控制软件。
1.2系统功能
(1)现场信号在线采集。采集矿井的风量、风压等信号,并由PID进行信号处理和计算。
(2)控制变频器运行。根据PID设置参数,适时控制变频器运行,变频器根据负荷变化自动调节输出频率,控制电动机的转速。根据PLC编定的程序,控制风机的切换。
(3)可视化操作界面。风量、压力的设定值和运行值全数字显示,界面丰富、友好,人机对话方便。
(4)操作简单可靠。矿井正常通风或反风,只需分别按下起动或反风按钮即可自动完成。
(5)故障信息自动记录。变频器自动记录故障信息与发生的时间、故障内容,并可调出故障维修指南,方便检修。
1.3系统的安全保护与可靠性
(1)系统设计。在电控设备设计上,采用变频起动为主控、开关屏直接起动为备用的设计思想,每一台风机既可以用变频起动、停机,也可以用开关屏起动、停机,互为备用。同时停止故障风机的运转。当变频系统发生故障时,PLC会自动(也可用手动)切换至低压开关屏,直接起动风机,保证工作风机不间断的运行。
(2)设备先进。变频调速的核心部件——变频器,选用国外CIMR-FTA4160型变频器,该变频器平均无故障运行时间达250000h以上,几乎免维护。低压开关屏全部選用国内一流产品,配自耦降压启动和反转切换启动装置。
(3)保护功能。①电机保护:电子热动电释保护;②瞬时过电流:额定电流200%fl寸停止输出;③保险丝熔断保护:电机在保险丝熔断时自动停止;④过负载保护:CT模式为150%,lmin;VT模式为120%,lmin;⑤过电压保护:主回路直流电压820V以上时停止输出;⑥欠电压保护:主回路直流电压380V以下时停止输出;⑦失速防止:加速中/匀速中/减速中,失速防止设定;⑧接地保护:电子回路保护。
1.4反风操作的可靠性
变频操作面板、开关屏上均设有反风操作按钮,当需要进行反风时,只需按下反风按钮即可实现反风,其操作与正常通风操作一样简单可靠。整个反风操作可在5rain之内完成。
1.5系统控制原理
压力变送器将供风压力变为4-20mA的标准根据该矿主扇使用情况,于2003年5月对该矿主扇安装一套变频节能自动控制系统,一套开关手动控制系统。配电间内设GGDl低压开关柜6台,其中2台开关柜装有正反转功能的变频器各一套;另外还装配了一套常规接线的开关柜,运行时通过编程的PLC控制器控制,可以为互相轮换及故障时切换。
2经济效益分析
(1)不用变频时全速运转,一年的用电量和电费:用电量:320*24*365=2803200kW·h,电费=2803200*0.45=1261440兀。
(2)采用变频调速后的年用电量和电费为:用电量=250x24*365=2190000kW·h电费=2190000*0.45=985500兀。
(3)节电效果为:
节电量=28032130-2190000=613200kW·h,
节电费:613200x0.45=275940兀,
节电率:275940/1261440=22%。
(4)早班、中班、晚班用风量不均衡的节电估算:设早班为满负荷用风,用风系数为1;中班、晚班用风量为早班的95%,用风系数为0.95。则电机功率加权系数为:
加权系数=(1+0.953+0.953)/3=0.9,
节电量=(1-0.9) *2190000=219000kW·h,
节电费:219000*0.45=375000兀。
(5)全年节电量和节电费估算:
节电量=613200+219000=832200kW·h,
节电费=832200*0.45=375000兀,
综合节电率=375000/1261440=29.7%。
理论计算出的节电率与实际测算的节电率基本一致。
结语
该矿主扇安装变频自动控制系统近一年,运转稳定,性能良好,矿井风量根据井下需要,调整自如,在今年春节前的反风演习中,反风时间比往年缩短了2min。更主要的是近30%的节电,一年给煤矿带来了几百万元的经济效益,矿山反映良好。
变频控制技术,不仅用于煤矿主扇,在其他行业,大凡使用电机拖动,又需根据需要变换电机功率的设备,均可采用该技术。对节省电能,降低成本,提高产品竞争力,具有极其重要的现实意义。