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【摘 要】介绍了冷轧带钢连续酸洗机组中CPC纠偏系统的组成,分析了CPC系统故障产生的主要原因,提出了改进措施。
【关键词】酸洗;CPC;纠偏
酸洗是冷轧带钢生产工艺流程中第一道工序,攀钢冷轧厂引进HITACHI公司八十年代初生产的连续酸洗机组,虽然在使用过程中经过了与DEMAG公司和ABB公司等进行了多次局部改进,但在投入生产以来,CPC系统还是暴露出了在机械和液压方面的先天缺陷,严重制约产量及质量的进一步提高。
1.CPC纠偏系统的组成
CPC纠偏系统是一个完整的闭环控制系统,主要由平行光发射器、平行光接收器PLS(Parallel Light Sensor)、控制单元、液压伺服系统、纠偏机构等部分组成,如图1所示。
为确保纠偏的准确性,纠偏机构安装找正基准为机组中心线。纠偏装置的中心位置或控制的原始位置由中心位置传感器检测。纠偏系统工作过程中,带钢穿行在平行光发射源和平行光接收器(PLS)之间(左右各一个PLS,沿机组中心线对称布置),带钢遮挡两侧光源的量由PLS检测出来,并转化为电信号传送给控制器。控制器对两接收单元PLS传送来的电信号之绝对差值ΔI进行PD运算和功率放大,输出纠偏信号到伺服阀,控制伺服阀液压缸的动作方向和动作量。伺服液压缸驱动浮动机架摆动和平动,使带钢两侧受到的张力和摩擦力发生变化导致带钢位置的变化,同时也改变带钢遮挡光源的量和ΔI的变化。
2.CPC系统液压故障分析及改进措施
本套酸洗机组共有七套独立的CPC液压系统,每套系统独立控制一个带钢纠偏装置,其功能是:不管引起带钢跑偏的各种扰动因素如何变化,纠偏装置都能自动调节,防止带钢跑偏。此CPC液压控制系统全部使用EMG公司的HR100V25液压控制装置,系统原理图如图2所示。
CPC液压控制系统现场环境恶劣,原设计中考虑的纠偏能力略小,未考虑来料板形差而导致纠偏增大的状况,致使目前CPC液压系统温度高,同时伴随着故障的突发性,具体缺陷如下:①系统采用风冷冷却器,由于生产现场铁粉、灰尘多,容易堆积在冷却器散热片上,大大降低了冷却效果,致使油温较高;②泵安装在油箱内,造成液压泵有些日检查项目无法开展,而且当泵、联轴器出现故障更换时,会造成人为的油液污染,缩短伺服阀的使用寿命,同时增加故障停机时间;③此七套CPC系统均没有备用泵,任何一台泵站故障均会造成机组停机,已不能满足连续机组的生产要求。
CPC液压系统的改进方案:将此七套独立CPC液压系统合并为一个液压系统,新制油箱一个,在油箱外面安装两台恒压变量泵,其中一台为备用泵,系统安装进油、回油过滤器、水冷却器,阀组不变,如图3所示。
3.CPC系统机械故障分析及改进措施
本系统在实际使用过程中,当来料带钢板形良好和入口活套保持适中的充套量时,CPC系统可以基本实现其纠偏功能;当来料带钢板形不良、活套托辊不均磨损严重或入口活套充套量超过80%时,大多数情况下带钢将向传动侧偏离机组中心线0.2m-0.3m,CPC系统的伺服液压缸已到全行程,跑偏的带钢因无法纠回,而拉伤纠偏装置固定框架,挂坏带钢边部和酸槽,影响矫直质量,严重时还会造成断带停机。生产中,常采用降速或停机消除带钢张力后,手动纠偏的办法来维持生产。
CPC采用伺服液压缸驱动的四连杆摇摆机构,其纠偏能力不足是导致CPC系统故障的原因之一。如图4所示,其纠偏运动可分解为绕基准点O点的转动和垂直于HOG方向的平动。其纠偏能力大小主要取决于:①平动距离Smax;②带钢与纠偏辊母线方向的摩擦系数f(因工艺要求纠偏辊外衬硬聚氨酯层,其最大厚度hmax=0.017m);③∠ADS和∠COCˊ的大小。
来料带钢板形差和活套内托辊的不均匀磨损是带钢跑偏的另一原因。对于来料带钢板形差方面,由于属外部原因所致,无法进行改善。为减少辊子的磨损,首先对辊子表明衬硬聚氨酯层,以增加抗磨强度;其次加强对辊子表面磨损的监护,制定辊子使用周期,以保证辊子在未出现严重磨损时及时地更换。
4.结论
通过对酸洗CPC液压系统改造,增大了系统纠偏能力,改善了系统纠偏效果;方便了设备正常点检,有利于消除隐患,使设备长期低故障运行,减少维护工作量;同时,因为有备用泵,大大减少了因酸洗CPC故障而停机的时间,为提高产量打下了基础;另外,提高了系统元件使用寿命,降低了备件消耗费用,节约成本。
参考文献:
[1]雷天觉.《液压工程师手册》.北京:机械工业出版社,1990.
[2][美]V.B.金兹伯格.《高精度扳带材轧制理论与实践》.北京:冶金工业出版社,2000.
[3]周士昌.《液压气动系统设计运行禁忌470例》.北京:机械工业出版社,2002.
[4]闻邦椿.《机械设计手册》.北京:机械工业出版社,2010.
作者简介:
袁晓东(1969—),男,汉族,四川泸州市人,副教授,硕士,主要从事液压技术方面的科研和教学工作。
【关键词】酸洗;CPC;纠偏
酸洗是冷轧带钢生产工艺流程中第一道工序,攀钢冷轧厂引进HITACHI公司八十年代初生产的连续酸洗机组,虽然在使用过程中经过了与DEMAG公司和ABB公司等进行了多次局部改进,但在投入生产以来,CPC系统还是暴露出了在机械和液压方面的先天缺陷,严重制约产量及质量的进一步提高。
1.CPC纠偏系统的组成
CPC纠偏系统是一个完整的闭环控制系统,主要由平行光发射器、平行光接收器PLS(Parallel Light Sensor)、控制单元、液压伺服系统、纠偏机构等部分组成,如图1所示。
为确保纠偏的准确性,纠偏机构安装找正基准为机组中心线。纠偏装置的中心位置或控制的原始位置由中心位置传感器检测。纠偏系统工作过程中,带钢穿行在平行光发射源和平行光接收器(PLS)之间(左右各一个PLS,沿机组中心线对称布置),带钢遮挡两侧光源的量由PLS检测出来,并转化为电信号传送给控制器。控制器对两接收单元PLS传送来的电信号之绝对差值ΔI进行PD运算和功率放大,输出纠偏信号到伺服阀,控制伺服阀液压缸的动作方向和动作量。伺服液压缸驱动浮动机架摆动和平动,使带钢两侧受到的张力和摩擦力发生变化导致带钢位置的变化,同时也改变带钢遮挡光源的量和ΔI的变化。
2.CPC系统液压故障分析及改进措施
本套酸洗机组共有七套独立的CPC液压系统,每套系统独立控制一个带钢纠偏装置,其功能是:不管引起带钢跑偏的各种扰动因素如何变化,纠偏装置都能自动调节,防止带钢跑偏。此CPC液压控制系统全部使用EMG公司的HR100V25液压控制装置,系统原理图如图2所示。
CPC液压控制系统现场环境恶劣,原设计中考虑的纠偏能力略小,未考虑来料板形差而导致纠偏增大的状况,致使目前CPC液压系统温度高,同时伴随着故障的突发性,具体缺陷如下:①系统采用风冷冷却器,由于生产现场铁粉、灰尘多,容易堆积在冷却器散热片上,大大降低了冷却效果,致使油温较高;②泵安装在油箱内,造成液压泵有些日检查项目无法开展,而且当泵、联轴器出现故障更换时,会造成人为的油液污染,缩短伺服阀的使用寿命,同时增加故障停机时间;③此七套CPC系统均没有备用泵,任何一台泵站故障均会造成机组停机,已不能满足连续机组的生产要求。
CPC液压系统的改进方案:将此七套独立CPC液压系统合并为一个液压系统,新制油箱一个,在油箱外面安装两台恒压变量泵,其中一台为备用泵,系统安装进油、回油过滤器、水冷却器,阀组不变,如图3所示。
3.CPC系统机械故障分析及改进措施
本系统在实际使用过程中,当来料带钢板形良好和入口活套保持适中的充套量时,CPC系统可以基本实现其纠偏功能;当来料带钢板形不良、活套托辊不均磨损严重或入口活套充套量超过80%时,大多数情况下带钢将向传动侧偏离机组中心线0.2m-0.3m,CPC系统的伺服液压缸已到全行程,跑偏的带钢因无法纠回,而拉伤纠偏装置固定框架,挂坏带钢边部和酸槽,影响矫直质量,严重时还会造成断带停机。生产中,常采用降速或停机消除带钢张力后,手动纠偏的办法来维持生产。
CPC采用伺服液压缸驱动的四连杆摇摆机构,其纠偏能力不足是导致CPC系统故障的原因之一。如图4所示,其纠偏运动可分解为绕基准点O点的转动和垂直于HOG方向的平动。其纠偏能力大小主要取决于:①平动距离Smax;②带钢与纠偏辊母线方向的摩擦系数f(因工艺要求纠偏辊外衬硬聚氨酯层,其最大厚度hmax=0.017m);③∠ADS和∠COCˊ的大小。
来料带钢板形差和活套内托辊的不均匀磨损是带钢跑偏的另一原因。对于来料带钢板形差方面,由于属外部原因所致,无法进行改善。为减少辊子的磨损,首先对辊子表明衬硬聚氨酯层,以增加抗磨强度;其次加强对辊子表面磨损的监护,制定辊子使用周期,以保证辊子在未出现严重磨损时及时地更换。
4.结论
通过对酸洗CPC液压系统改造,增大了系统纠偏能力,改善了系统纠偏效果;方便了设备正常点检,有利于消除隐患,使设备长期低故障运行,减少维护工作量;同时,因为有备用泵,大大减少了因酸洗CPC故障而停机的时间,为提高产量打下了基础;另外,提高了系统元件使用寿命,降低了备件消耗费用,节约成本。
参考文献:
[1]雷天觉.《液压工程师手册》.北京:机械工业出版社,1990.
[2][美]V.B.金兹伯格.《高精度扳带材轧制理论与实践》.北京:冶金工业出版社,2000.
[3]周士昌.《液压气动系统设计运行禁忌470例》.北京:机械工业出版社,2002.
[4]闻邦椿.《机械设计手册》.北京:机械工业出版社,2010.
作者简介:
袁晓东(1969—),男,汉族,四川泸州市人,副教授,硕士,主要从事液压技术方面的科研和教学工作。