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中图分类号:U417.3+3文献标识码:A文章编号:1009-914X(2013)21-0000-01
一、概况
1、区块简况
文95块位于文南油田西北部,含油面积4.5Km2,动用地质储量555×104吨,八三年投入开发,八五年开始注水,从八九年开始见效井含水快速上升,进入产量递减阶段。文95块构造上位于文南油田西部地垒带,属反向屋脊层状构造油藏,构造上比较完整,文东断层和文西断层构成其东西边界,北部被文170断层封闭,中北部发育有东西走向的小断层,南部构造最为完整,开口有边水。
2、文95-45井组基本情况
文95-45井组共有水井1口,油井4口。都位于文95块构造最为完整的南部,油井间连通较好,且无断层阻隔,油水井主力生产层位均为S3中1-3层段,W95-45井投产于1991年1月30日,1999年6月13日转注,转注前累产油24443吨,累产水53779方,截止目前累计注水量为105512方,W95-43井投产于1988年8月10日,截止目前累产油49997吨,累产水128395方;W95-39井投产于1998年4月2日,截止目前累产油6046吨,累产水3381方;W95-65井投产于1999年8月9日,累产油2211吨,累产水6364方,该井目前正转注;W95-66井投产于1994年2月3日,累产油8991吨,累产水4479方,目前已高含水关井。W95-45井目前油套分注,油管注S3中3.4,15.5m/9n,注水压力35.5Mpa,注水量80方/天,套管注S3中1,9.4m/9n,注水压力26Mpa,注水量120方/天,
W95-45井于1999年6月转注,当时我厂刚刚开展高压油套分注工艺,该井卡封于2681m处,分注S3中1和S3中3.4层段,S3中1为控制注水层段,初期配注50方/天,S3中3.4为加强注水层段,初期配注150方/天。1999年9月30日,当上部控制层段累注水4406m3,下部加强段累注水8180m3时,对应油井W95-66注水明显见效,见效情况见图(1),见效前工作制度φ38×3.0×8,日产液9.8t/d,日产油8. 0t/d,含水18%,见效后工作制度不变,日产液12.0t/d,日产油10.2t/d,含水15%,初期日增液2.2t/d,日增油2.2t/d,最高产能为日产液20t/d,日产油18t/ d,目前该井已高含水地关,累计增油1000余吨。1999年11月16日,当上部控制段累注7203m3,下部加强段累注13818m3时,对应油井W95-65井明显见效,见效情况见图(2),见效前工作制度放喷,日产液7.2t/d,日产油0.6t/d,含水为92%,见效后初期工作制度为φ38×4.8×6,日产液29.1t/d,日产油2.9t/d,含水为90%,初期日增液21.9t/d,日增油2.3t/d,见效后最高产能为日产液36t/d,日产油12t/d,目前该井已转注,累计增油1800吨。2000年1月11日当上部控制层段累注13492m3,下部加强层段累注20052m3时,对应油井W95-43明显见效,见效情况如图(3),见效前工作制度φ38×4.8×6,日产液20.6t/d,日产油4.1t/d,含水为80%,见效后初期工作制度不变,日产液25.2t/d,日产油6.2t/d,含水75%,初期日增液4.6t/d,日增油2.1t/d,见效后最高产能为日产液42.8t/d,日产油30t/d,目前工作制度φ57×4.8×8,日产液42.3t/d,日产油24t/d,含水43%,已累计增油9900余吨,该井目前仍继续见效。W95-39于2000年8月以前一直单采S3中3.4层段,始终没有见效迹象,2000年8月底补开S3中1层段后,含水高达99%,说明该井S3中1已见效水淹,后挤堵S3中1,继续生产S3中3.4层段,目前工作制度为φ38×4.8×6,日产液8.3t/d,日产油2.1t/d,含水74%。
三、W95-45井组动态分析
W95-45井当初分注的目的是为了分层段完善W95块南部的注采井网,主要是S3中1和S3中3的注采井网,现在看来该井组的见效效果是相当明显的,截止 2001年6月底该井组累计增油12700余吨,且W95-43仍在继续见效增增油,下面就对该井组见效情况向大家做一个简要分析:
1、S3中1见效情况分析
S3中1层段在该部位物性较好,W95-45分注初期该井组只有W95-43和W95-66投产了S3中1,W95-65和W95-39 的S3中1均未投产,考虑到以上因素,我们将S3中1定为控制注水层段,初期日注水量50方/天,99年9月30日,该层段注水4400方时,W95-66井开始明显见效,见效后W95-66产能在10吨以上一直稳产到12月份,99年10月下旬,我们对W95-65井S3中1层段也实施了补孔措施,补孔后液量21.8t/d,油量4.8t/d,含水78%,我们分析认为该井已经见效,且已经处于含水上升期,W95-65投产S3中1后,该井组S3中1产出液量已达到50t/d,50方/天的注水量已经明显不够,为加强S3中供液,我们于99年12月份将W95-45 S3中1注水量上调为100方/天,确保了W95-65-66两口井的高产稳产,2000年2月,W95-65-66两口井含水开始大幅度上升,分别达到了80%和60%,为控制这两口见效井含水上升,我区又将W95-45 S3中1层段注水量下调为50方/天,在这以后的6个月里,W95-65含水基本稳定在60%左右,日产油5吨左右,W95-66含水稳定在45%左右,日产油5t/d,2000年12月尽管历经两次堵水,W95-65井含水仍难以控制地上到了96%,日产油只有1.0t/d,为加强W95-39 S3中3供液,我们于2000年12月将W95-65转注,初衷是打算分注S3中3,但由于井况问题分注不成,暂时合注。W95-66井2001年元月以前含水一直稳定在80%以下,日产油3t/d,2001年元月以后含水开始大幅上升,到2001年5月含水高达98%,日产油0.5t/d,为节约能耗,该井于2001年6月高含水关井。W95-43井初步见效于2000年元月中旬,该井见效至今,含水一直保持在45%以下,日产油也维持在15吨以上,通过原油物性分析,我们认为W95-43见效层位也是S3中1层段,于是在2000年12月W95-65轉注,W95-66含水也基本无法控制的情况下,我们采取了舍卒保车的策略,将W95-45井S3中1井段注水量上调为120方/天,W95-43井也在2001年2月开始明显见效,日产油重新恢复到25t/d左右,目前仍维持这一产能,是该井组见效效果最好的一口油井。 总体说来,该井组S3中1井段是主力见效层段,井组中4口油井均见效,见效时间最早的是W95-66,其次是W95-65-39,最后见效的是W95-43,见效效果最好的是W95-43,其次是W95-65-66,效果最差的是W95-39(该井由于补开较晚,补开时已经水淹)。
2、S3中3层段见效情况分析
总体说来该井组S3中3层段见效效果较差,W95-43 S3中3可能轻微见效,W95-39可以确定S3中3没有见效,W95-65-66由于S3中3物性和对应关系较之W95-39更差,所以也可确定S3中3层段没有见效,S3中3层段见效效果较差主要是由于该层段的物性差造成的,W95-45 S3中3层段一直难注水,2000年我们曾对S3中3层段实施了酸化,但效果很不理想,目前尽管注水压力高达35.5Mpa,S3 3也只能勉强注够80方/天的水量,所以,如何解决W95-45井S3中3注水问题是摆在我们面前的一个主要任务,另外,该井组S3中3层段是否连通,井间是否有断层阻隔也是我们面对的一个主要问题,这都需要我们下一步继续摸索研究,采取必要的措施和实验来解决。
四、W95-45井组存在主要问题及下步调整措施
1、井组存在的主要问题
通过以上分析,目前W95-45井组存在的主要问题是:
(1) W95-65-66-39井 S3中1见效水淹严重,需要控制注水,而W95-43 井S3中1正处在见效的黄金期,需要加强供液。
(2) S3中3注水困难,见效效果差。
(3) W95-65合注后,主力吸水层段仍为S3中1,不能确保S3中3见效,而该井井况又不容许分注。
2、调整措施
针对以上主要问题,分别对油水井提出以下措施:
(1) 对W95-45 S3中3层段继续采取增注措施(继续酸化或采取高压增注)
(2) 鉴于W95-65已经转注,W95-66也暂时高含水关井,可根据W95-43的实际生产变化情况,及时调配W95-45井S3中1注水量,确保W95-43井能长期高产稳产。
(3) 由于W95-65无法分注,且S3中1吸为主力吸水层,为促使S3中3吸水,应对W95-65井 S3中1采取挤堵措施。
(4) W95-66可暂时关井,确保W95-43见效效果,如
W95-65井 S3中3注水能促W95-66 S3中3见效,可考虑开井利用。
五、总结
1、W95-45井分注取得了显著效果,尤其是S3中1层段见效明显并且增油效果显著。
2、目前井组面临的主要问题是如何解决S3中3层段见效问题。
3、该井组目前面临的另一个问题是如何合理调配W95-45井 S3中1注水量,确保W95-43井继续高产稳产。
4、下步如利用新井(如W95-46-47),該井网仍可继续调整完善,增加水驱控制面积,扩大见效范围。
一、概况
1、区块简况
文95块位于文南油田西北部,含油面积4.5Km2,动用地质储量555×104吨,八三年投入开发,八五年开始注水,从八九年开始见效井含水快速上升,进入产量递减阶段。文95块构造上位于文南油田西部地垒带,属反向屋脊层状构造油藏,构造上比较完整,文东断层和文西断层构成其东西边界,北部被文170断层封闭,中北部发育有东西走向的小断层,南部构造最为完整,开口有边水。
2、文95-45井组基本情况
文95-45井组共有水井1口,油井4口。都位于文95块构造最为完整的南部,油井间连通较好,且无断层阻隔,油水井主力生产层位均为S3中1-3层段,W95-45井投产于1991年1月30日,1999年6月13日转注,转注前累产油24443吨,累产水53779方,截止目前累计注水量为105512方,W95-43井投产于1988年8月10日,截止目前累产油49997吨,累产水128395方;W95-39井投产于1998年4月2日,截止目前累产油6046吨,累产水3381方;W95-65井投产于1999年8月9日,累产油2211吨,累产水6364方,该井目前正转注;W95-66井投产于1994年2月3日,累产油8991吨,累产水4479方,目前已高含水关井。W95-45井目前油套分注,油管注S3中3.4,15.5m/9n,注水压力35.5Mpa,注水量80方/天,套管注S3中1,9.4m/9n,注水压力26Mpa,注水量120方/天,
W95-45井于1999年6月转注,当时我厂刚刚开展高压油套分注工艺,该井卡封于2681m处,分注S3中1和S3中3.4层段,S3中1为控制注水层段,初期配注50方/天,S3中3.4为加强注水层段,初期配注150方/天。1999年9月30日,当上部控制层段累注水4406m3,下部加强段累注水8180m3时,对应油井W95-66注水明显见效,见效情况见图(1),见效前工作制度φ38×3.0×8,日产液9.8t/d,日产油8. 0t/d,含水18%,见效后工作制度不变,日产液12.0t/d,日产油10.2t/d,含水15%,初期日增液2.2t/d,日增油2.2t/d,最高产能为日产液20t/d,日产油18t/ d,目前该井已高含水地关,累计增油1000余吨。1999年11月16日,当上部控制段累注7203m3,下部加强段累注13818m3时,对应油井W95-65井明显见效,见效情况见图(2),见效前工作制度放喷,日产液7.2t/d,日产油0.6t/d,含水为92%,见效后初期工作制度为φ38×4.8×6,日产液29.1t/d,日产油2.9t/d,含水为90%,初期日增液21.9t/d,日增油2.3t/d,见效后最高产能为日产液36t/d,日产油12t/d,目前该井已转注,累计增油1800吨。2000年1月11日当上部控制层段累注13492m3,下部加强层段累注20052m3时,对应油井W95-43明显见效,见效情况如图(3),见效前工作制度φ38×4.8×6,日产液20.6t/d,日产油4.1t/d,含水为80%,见效后初期工作制度不变,日产液25.2t/d,日产油6.2t/d,含水75%,初期日增液4.6t/d,日增油2.1t/d,见效后最高产能为日产液42.8t/d,日产油30t/d,目前工作制度φ57×4.8×8,日产液42.3t/d,日产油24t/d,含水43%,已累计增油9900余吨,该井目前仍继续见效。W95-39于2000年8月以前一直单采S3中3.4层段,始终没有见效迹象,2000年8月底补开S3中1层段后,含水高达99%,说明该井S3中1已见效水淹,后挤堵S3中1,继续生产S3中3.4层段,目前工作制度为φ38×4.8×6,日产液8.3t/d,日产油2.1t/d,含水74%。
三、W95-45井组动态分析
W95-45井当初分注的目的是为了分层段完善W95块南部的注采井网,主要是S3中1和S3中3的注采井网,现在看来该井组的见效效果是相当明显的,截止 2001年6月底该井组累计增油12700余吨,且W95-43仍在继续见效增增油,下面就对该井组见效情况向大家做一个简要分析:
1、S3中1见效情况分析
S3中1层段在该部位物性较好,W95-45分注初期该井组只有W95-43和W95-66投产了S3中1,W95-65和W95-39 的S3中1均未投产,考虑到以上因素,我们将S3中1定为控制注水层段,初期日注水量50方/天,99年9月30日,该层段注水4400方时,W95-66井开始明显见效,见效后W95-66产能在10吨以上一直稳产到12月份,99年10月下旬,我们对W95-65井S3中1层段也实施了补孔措施,补孔后液量21.8t/d,油量4.8t/d,含水78%,我们分析认为该井已经见效,且已经处于含水上升期,W95-65投产S3中1后,该井组S3中1产出液量已达到50t/d,50方/天的注水量已经明显不够,为加强S3中供液,我们于99年12月份将W95-45 S3中1注水量上调为100方/天,确保了W95-65-66两口井的高产稳产,2000年2月,W95-65-66两口井含水开始大幅度上升,分别达到了80%和60%,为控制这两口见效井含水上升,我区又将W95-45 S3中1层段注水量下调为50方/天,在这以后的6个月里,W95-65含水基本稳定在60%左右,日产油5吨左右,W95-66含水稳定在45%左右,日产油5t/d,2000年12月尽管历经两次堵水,W95-65井含水仍难以控制地上到了96%,日产油只有1.0t/d,为加强W95-39 S3中3供液,我们于2000年12月将W95-65转注,初衷是打算分注S3中3,但由于井况问题分注不成,暂时合注。W95-66井2001年元月以前含水一直稳定在80%以下,日产油3t/d,2001年元月以后含水开始大幅上升,到2001年5月含水高达98%,日产油0.5t/d,为节约能耗,该井于2001年6月高含水关井。W95-43井初步见效于2000年元月中旬,该井见效至今,含水一直保持在45%以下,日产油也维持在15吨以上,通过原油物性分析,我们认为W95-43见效层位也是S3中1层段,于是在2000年12月W95-65轉注,W95-66含水也基本无法控制的情况下,我们采取了舍卒保车的策略,将W95-45井S3中1井段注水量上调为120方/天,W95-43井也在2001年2月开始明显见效,日产油重新恢复到25t/d左右,目前仍维持这一产能,是该井组见效效果最好的一口油井。 总体说来,该井组S3中1井段是主力见效层段,井组中4口油井均见效,见效时间最早的是W95-66,其次是W95-65-39,最后见效的是W95-43,见效效果最好的是W95-43,其次是W95-65-66,效果最差的是W95-39(该井由于补开较晚,补开时已经水淹)。
2、S3中3层段见效情况分析
总体说来该井组S3中3层段见效效果较差,W95-43 S3中3可能轻微见效,W95-39可以确定S3中3没有见效,W95-65-66由于S3中3物性和对应关系较之W95-39更差,所以也可确定S3中3层段没有见效,S3中3层段见效效果较差主要是由于该层段的物性差造成的,W95-45 S3中3层段一直难注水,2000年我们曾对S3中3层段实施了酸化,但效果很不理想,目前尽管注水压力高达35.5Mpa,S3 3也只能勉强注够80方/天的水量,所以,如何解决W95-45井S3中3注水问题是摆在我们面前的一个主要任务,另外,该井组S3中3层段是否连通,井间是否有断层阻隔也是我们面对的一个主要问题,这都需要我们下一步继续摸索研究,采取必要的措施和实验来解决。
四、W95-45井组存在主要问题及下步调整措施
1、井组存在的主要问题
通过以上分析,目前W95-45井组存在的主要问题是:
(1) W95-65-66-39井 S3中1见效水淹严重,需要控制注水,而W95-43 井S3中1正处在见效的黄金期,需要加强供液。
(2) S3中3注水困难,见效效果差。
(3) W95-65合注后,主力吸水层段仍为S3中1,不能确保S3中3见效,而该井井况又不容许分注。
2、调整措施
针对以上主要问题,分别对油水井提出以下措施:
(1) 对W95-45 S3中3层段继续采取增注措施(继续酸化或采取高压增注)
(2) 鉴于W95-65已经转注,W95-66也暂时高含水关井,可根据W95-43的实际生产变化情况,及时调配W95-45井S3中1注水量,确保W95-43井能长期高产稳产。
(3) 由于W95-65无法分注,且S3中1吸为主力吸水层,为促使S3中3吸水,应对W95-65井 S3中1采取挤堵措施。
(4) W95-66可暂时关井,确保W95-43见效效果,如
W95-65井 S3中3注水能促W95-66 S3中3见效,可考虑开井利用。
五、总结
1、W95-45井分注取得了显著效果,尤其是S3中1层段见效明显并且增油效果显著。
2、目前井组面临的主要问题是如何解决S3中3层段见效问题。
3、该井组目前面临的另一个问题是如何合理调配W95-45井 S3中1注水量,确保W95-43井继续高产稳产。
4、下步如利用新井(如W95-46-47),該井网仍可继续调整完善,增加水驱控制面积,扩大见效范围。