妈湾电力有限公司1、2号汽轮机通流改造效果显著

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  [摘要]随着节能减排形势的日益严峻,以及煤炭价格的不断攀升和国家竞价上网政策的实施,妈湾电力有限公司对1、2号汽轮机组通流部分进行了改造。项目历经5年多时间,经过调研、考察、论证、比较和选择,实施后在安全性、经济性和出力能力三方面取得了显著的效果。
  [关键词]通流改造 效率 安全性 经济性 出力能力
  中图分类号:TK263 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2013)07-0003-02
  前言
  节能降耗是一种社会责任,应用节能技术改造传统工艺技术,已成为“十二·五”期间电力企业达到节能目标的重要手段。妈湾公司地处沿海经济开发区中心地带,节能减排形势异常严峻、压力巨大,同时煤炭价格的不断攀升和国家竞价上网政策的实施,也对发电成本控制提出了更高的要求,节能降耗、减排增效迫在眉睫。
  改造原因
  妈湾电力有限公司1、2号汽轮机组是哈尔滨汽轮机厂80年代初引进美国西屋公司汽轮机制造技术优化设计生产的引进型300MW机组,型号为N300—16.7/537/537的亚临界、中间再热、双缸双排汽单轴反动凝汽式汽轮机,属早期的73型系列产品,分别于1993年11月和1994年11月投产。投产后存在以下问题:
  一、高压缸效率低
  1号汽轮机为解决投产初期机组在额定参数下的出力不足问题,在1995年2月第一次大修中,制造厂对高压缸实施了取消第一压力级的改进;2号机在1995年12月第一次大修中,现场采用手工打磨叶片,以扩大通流面积5%~6%的处理。两台机组采用上述措施后,出力不足问题基本得到解决,但同时造成了高压缸效率下降。设计额定工况下,不同型号的引进型300MW汽轮机高压缸效率86%左右,我公司1号汽轮机只有80%左右,2号汽轮机只有79%左右。
  二、中压缸效率低
  中压缸设计额定工况下的功率为90MW左右,名义效率92.2%,实际效率(扣除高中压平衡盘漏汽和高压平衡盘漏汽的影响)88%左右。我公司1、2号汽轮机组中压缸效率偏低。
  三、低压缸效率低
  四、通流部分汽封(轴封)需改进
  300MW汽轮机采用反动式结构,反动式汽轮机汽封的完善程度对汽轮机效率的影响非常大,通过改进汽封的结构型式,减少级和轴封的漏汽是提高效率的重要途径。
  五、热力系统不完善
  主要的问题是内漏,包括:主再熱蒸汽旁路、各加热器危急疏水、除氧器放水门、轴封供汽、本体及管道疏水等。
  改造过程
  1、2号汽轮机组通流改造项目2005年开始酝酿,到最后实施,历经5年多时间。
  2007年3月公司成立了工作组,正式启动改造项目。
  2007年8月,聘请权威机构西安热工研究院完成了项目可行性研究报告。 2007年11月召开专家论证会,选择了技术先进、成熟可靠的哈尔滨汽轮机厂73B优化方案。
  2008年5月与哈汽签订了1号汽轮机通流改造技术协议。2009年2月28日至5月6日,1号机组第四次大修期间,顺利进行了1号汽轮机通流改造。
  2010年3月与哈汽签订了2号汽轮机通流改造技术协议。2010年3月15日至5月20日,2号机组第四次大修期间,顺利进行了2号汽轮机通流改造。
  改造范围
  一、调节级喷嘴
  调节级动、静叶型线采用新的型线设计,调节级喷嘴组由73型的48个通道结构改为73B型的126通道结构。材料改为1Cr12W1MoV。
  二、高压缸通流
  更换机组高压1~12级动叶片、静叶片,由73型汽轮机叶型改为73B型汽轮机叶型。
  三、高压隔板套
  更换高压缸的高压隔板套,高压隔板套由73型改为73B改进型,中分面紧固螺栓的规格改为M72。
  四、中压缸通流
  更换中压1~9级动叶片、静叶片,由73型叶型改为73B型叶型。
  五、通流部分汽型式
  1) 高压隔板汽封由3平齿结构改为5高低齿结构。
  2)高、中压(高压12级,中压9级)叶顶汽封由73型平齿弹性汽封改为73B型城墙式迷宫弹性汽封。
  3)高中压平衡盘汽封1号汽轮机采用蜂窝;2号汽轮机采用可调汽封。
  4)低压缸全部采用蜂窝汽封。
  六、 高、中压进汽插管密封结构
  1) 1号汽轮机由弹性活塞环密封改为钟罩式。
  2) 2号汽轮机由弹性活塞环密封改为叠片式。
  七、冷却蒸汽系统
  1) 在高压隔板套上增加一道弹性径向汽封,其汽封体采用焊接方式固定在高压外缸挡汽板上,汽封的径向间隙为“0”。
  2) 2号汽轮机改进原冷却蒸汽的流程,具体的措施是在外缸上、下半打孔接管引向高排逆止门前,改善部套冷却效果、改善上下缸温差。
  八、低压缸通流
  1) 低压缸更换机组低压前2×4级,动、静叶片由73型叶型改为73B型叶型。
  2)低压末三级更换为哈汽最新型自带冠的288、515型式。
  九、低压缸通流末级
  新型900mm长叶片采用国际著名的ABAQUS软件进行非线性强度分析,有力地保证了叶片的安全性。
  十、低压1号内缸
  1)低压1号内缸上法兰螺栓孔处进行加工处理:工艺孔由现在的两孔型式改为一孔型式。
  2)在1号内缸水平中分面增加密封键。
  十一、低压1、2号隔板套
  更换低压1、2号隔板套,适当增大螺栓直径,并采用热紧螺栓、水平中分面适当位置增加密封键。   十二、转子中心孔
  高中压转子和低压转子中心孔堵头取下,对转子中心孔探伤,重新加工堵头封好。
  十三、中低压连通管
  中、低压缸排汽連通管改造选用压力平衡式波纹补偿器,防止导流叶栅脱落带来的安全隐患,提高机组运行安全性。降低因导流叶栅造成的压力损失,提高机组中、低压缸的效率。
  改造后性能
  一、 安全性分析
  1)改造后的1、2号汽轮机低压转子末级、次末级叶片均采用哈汽最新型自带冠式叶片,彻底解决原低压转子末级、次末级拱型围带运行中易脱落问题。
  2)改造后的调节级叶片采用哈汽最新型自带冠式叶片,彻底解决原叶片围带运行中易脱落磨损问题。
  3)更换哈汽新型设计的调节级喷嘴组,喷嘴组由73型的48个通道结构改造为73B型的126通道结构,材料1Cr12W1MoV,有效地解决了原喷嘴组出汽边易吹损脱落的问题。
  4)高、中压进汽插管密封结构改造,杜绝了插管原密封环易断裂、卡涩等事故。
  5)对高、中、低压缸各部套螺栓规格改进以及增加密封键槽,有效地减小部套的变形和螺栓断裂等事故。
  6)增设高压内缸及高压外缸金属温度测点,更能直观地监视到运行中的上、下缸金属温差,有效地提高机组安全可靠性。
  7)中、低压连通管更换,不但有效地减小压损,还解决了原连通管导叶栅易脱落的安全隐患。
  二、经济性分析
  根据西安热工研究院《1、2号机组汽轮机通流部分改造前、后性能试验报告》提供的试验结果,相同工况的对比情况汇总于(见表1)。
  三、出力能力分析
  1号机组启动后,2009年5月7日,机组带负荷334MW。
  2号机组启动后,2010年5月20日,机组带负荷320MW稳定运行。
  机组改造后带负荷能力提高20MW,在用电高峰期,中调已按照1、2号机组带320MW负荷调度。另,按每增加1kW容量,固定资产投入3,000元计算,每台机固定资产无形增加20,000×3,000=6,000万元。
  参考文献
  [1] 性能考核试验参照美国机械工程师协会《汽轮机性能试验规程》(ASME PTC6-2004).
  [2] 深圳妈湾电力有限公司1号汽轮机通流部分改造前性能试验2009.2.
  [3] 深圳妈湾电力有限公司1号汽轮机通流部分改造后性能考核试验2009.9.
  [4] 深圳妈湾电力有限公司2号汽轮机通流部分改造前性能试验2009.12
  [5] 深圳妈湾电力有限公司2号汽轮机通流部分改造后性能考核试验2011.03.
  [6] 哈尔滨汽轮机有限公司,“N300-16.7/538/538 300MW中间再热凝汽式汽轮机热力性能数据,产品编号73B”.
  [7] 深圳妈湾电力有限公司1、2号汽轮发电机组设备运行规范.
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