基于某体育场用户突增下4G移动系统应急优化方案设计

来源 :机电工程技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liujitao0811
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在5G普及之前,4G依旧是移动通信网络的主力军.进行应急优化的体育场占地65799 m2,最多可以容纳6万余人,是当地举办体育比赛和大型活动的主要承担者.当进行活动时,人流量有激增的现象,面对着巨大的信息冲击,需要保障此区域的通信.目前会影响信号质量的问题主要有基站的容量问题和同频干扰问题.该方案主要方法是实地调查并记录体育场周围的室外基站和体育场的室内分布系统,分析是否有容量不足和干扰的现象;再运用测试机对此体育场周围进行信号路测,通过测试机测得的数据直观反映信号不良的区域,结合信号分布分析原因,再进行方案设计.为使用户获得的下行速率不低于2 Mb/s,优化的方案包括改造室内分布系统和派遣应急通信车进行下行容量的支持,并使体育场周围的RSRP值维持在-75 dBm,SINR值不低于15 dB,使得室内可以进行中等速率的通信业务,室外可以进行较高速率的通信业务.
其他文献
在大尺寸弱刚性构件的加工过程中,车削引入的残余应力是导致加工变形的一个重要因素,因此有必要对残余应力进行消除.采用热处理方法可以有效消除车削残余应力,针对纯铜材料通过端面车削制备车削试样,并开展热处理实验,采用基于电子散斑干涉的钻孔法测量了热处理前后的车削残余应力,分析了不同保温温度和保温时间对残余应力释放的影响,同时利用奥林巴斯显微镜和显微维氏硬度计表征了不同热处理参数下亚表面微观组织和硬度的变化,发现在保温温度400℃时车削残余应力明显降低,最大残余应力释放率达到75%以上,有效消除了车削残余应力,并
针对工业机器人对四通件打磨抛光的特点和工作过程,提出了一种利用工业机器人对五金产品进行打磨抛光方案,研究了机器人力控原理及打磨抛光相关工艺.采用Solidworks建立虚拟样机,设计机器人夹手和定位工装,构建机器人的五金四通件测试平台,研究其打磨测试参数及打磨效果.结果表明,采用240#的砂带进行打磨,砂带转速变化范围1000~1250 r/min,发泡轮硬度为30,砂带机的发泡轮的硬度为40,能够较好地实现本产品的打磨抛光,该方法为相关产品的打磨抛光实际应用提供了理论指导和数据参考,有助于提高生产效率,
电连接器是电气传输系统的基础元器件之一,接触件作为连接器的核心零件,其接触性能的可靠性关乎整个设备、乃至整个系统的稳定运行.对某型号电连接器接触件出现的断裂现象进行失效分析,建立了接触件的理论数学模型,进行理论推导计算,并利用Abaqus有限元仿真软件对电连接器进行仿真分析.通过对比接触件机械寿命试验结果,发现单个接触件弹力理论计算值为5.58 N,仿真分析结果为5.547 N,与5.75~5.85 N的弹力试验结果高度一致.此外接触件最大弯曲应力理论计算值为1083 MPa,与仿真结果1116 MPa也
准确的路面激励信息对汽车行驶安全性和乘坐舒适性有重要影响.针对目前路面不平度等级识别算法存在复杂和准确率低等问题,提出了一种注意力门控循环单元(BiGRU-Attention)网络和车辆振动响应的路面不平度等级识别算法.首先,通过滤波白噪声法建立随机输入路面模型,1/4车辆振动模型平顺性仿真实验获取车辆振动响应信号,选择滑动窗口为1 s截取样本构造数据集;然后,通过BiGRU网络学习样本信号的深层次信息,Attention机制优化时刻特征对辨识结果的贡献率比重,快速准确地识别出路面不平度等级;最后通过消融
逆向工程是产品不断迭代开发的常见方式,也在制造业中广泛存在.目前已出现了很多的逆向设计软件,如NX1847、Pro_E、Imageware、Copy CAD、RapidForm等都可以用来进行逆向工程设计,但是相对于曲面和尺寸太小又很难实现快速拾取,需要人为的不断调整才能保证产品逆向数据的精度要求,从而导致逆向的效率不高;提出了一个新的逆向工程设计软件—Geomagic Design X逆向工程软件,研究表明Geomagic Design X软件相比于其他三维设计软件,具有非常明显的优势,如强大的截面轮廓
电动汽车是未来新能源汽车发展的重要方向.动力电池是非常重要的电动汽车核心部件,动力电池承受着一定的约束和载荷,要满足足够的强度和振动特性.动力电池采用有限元分析方法进行模态与静力计算,其网格大小设置为50 mm、15 mm、10 mm、5 mm,结果显示网格尺寸对计算结果有着重要影响.因此,通过对动力电池进行自由模态计算结果来控制全局网格尺寸,通过静强度计算结果来控制局部网格尺寸,结合模态结果与静力计算结果选择全局网格尺寸10 mm,局部细化网格尺寸为1 mm,这样的网格划分得到的结果与5 mm网格尺寸计
主要针对无源驱动的TN、STN液晶显示器的交叉效应问题做进一步的研究,分析当前业内改善交叉效应的常用方法及其不足,通过分析基于像素点阵所等效的阻容低通滤波网络对驱动波形的影响,得出交叉效应在平均电压法下依然无法消除的原因,确定线路电阻与液晶电容所构成的低通滤波网络使得驱动波形发生指数衰减,从而导致驱动波形出现了变形,因而使其有效电压出现差异,这种差异导致了交叉效应的出现.为了解决这种原因导致的交叉效应,提出了多种实用改善对策,主要包括降低像素电容,降低ITO薄膜的方阻,通过薄膜电极图形的线路设计优化降低引
传统的配电网潮流计算大多采用分布式电源(Distributed Generation,DG)出力和配网接入负荷参数确定的方式来研究配电网静态电压稳定性.然而,分布式电源的出力具有间歇不确定性,负荷也具有随机不确定性,传统的潮流计算方法显然存在较大的局限.在传统潮流计算的基础上,介绍了模糊数理论,在此基础上将DG出力和负荷接入用模糊参数表示,并利用牛顿-拉夫逊法计算模糊潮流,在模糊参数的系统约束下构建模糊配网静态电压稳定指标VSI,并以此进行实例仿真,分析和判断DG接入容量、位置以及负荷容量波动对静态电压稳
针对海上平台人工除锈作业所存在的作业效率低、风险高、劳动强度大等方面问题,设计了一种可代替人工作业的爬壁除锈机器人结构.根据海上平台实际工况,对机器人吸附方式及爬行方式分析后,确定了机器人爬行运动方案.以机器人爬行运动原理为依据,完成了机器人前后腿组机构、作业臂机构、旋转驱动机构3个部分的结构设计;为防止机器人出现失稳情况,针对机器人实际作业工况进行了3种常见失稳状态下的稳定性分析,计算出机器人稳定吸附于平台壁面所需电磁吸附力参数,进而得出了选用的电磁铁吸力所能满足的实际工况范围.所研究设计的爬壁机器人具
针对传统机械型铣齿机结构复杂、传动链长、精度差、速度低,无法满足高速、高精度齿轮加工要求的状况,设计了YKH200数控弧齿锥齿轮铣齿机及迈雷特H218i型数控系统,分析该机关键部件结构,采用有限元方法对数控弧齿锥齿轮铣齿机进行静/动态特性仿真分析,并对关键件立柱进行了拓扑结构优化.结果表明:优化后立柱的静刚度与前2阶固有频率比优化前均有所提高,质量减少7.32%.实践证明,该铣齿机采用常规速度切削加工齿轮时,性能稳定,工作可靠.但高速切削加工齿轮时,某些高速切削的工况仍有可能发生共振情况,需进一步提高整机